DC53冲头请大家看看组织是什么,是否正常
我厂精冲模上反切冲头最近使用异常,一个冲头冲200-300件就断了,有的冲几十件就断了,请大家看看组织是否正常。冲头材料为DC53,热处理是上海做的,工艺是:真空炉1030℃淬火,-100℃深冷处理,回火540℃;490℃;400℃。
另外请教一下DC53金相组织应该怎么评判?断裂要从哪些方面考虑? 图片效果太差,碳化物好象不正常,有没清楚典型的 碳化物不正常,有的很粗大,应该是寿命短的原因之一。对于DC53材料没有接触过,请其他专家解答。 从提供的图片看,共晶碳化物形态及分布属于正常。
能否提供下冲头的图片和使用加工情况?谢谢。 DC53,相当于国内的Cr12MoV吧,1030属于低温淬火。而回火采用540度,应该是高回了。以下仅仅是自己的一些观点,能否可以把淬火温度提高一些。 这是冲头的照片, 热处理是整块的方形料子,再用线切割-电火花成型。 不一定是材料和热处理问题,如果冲头长度方向是板材的厚度方向,即碳化物和工作应力平行或有一定夹角,冲头很容易断,建议楼主检查一下碳化物方向与冲头长度的关系。 从图片看,碳化物分布不均匀,带状分布,局部堆积,而且有较大块状碳化物,属于国产类DC53材料。从组织可以看出剩余小颗粒状碳化物很少,感觉淬火温度过高。 请检查一上线割工艺和以前有没不一样 DC53相当于Cr8Mo2SiV,不是Cr12MoV哈 这个材料没做过,碳化物是正常情况就这样还是别的。 图片的效果不是很好,但从碳化物不均匀度级别来看,素材是正常的,你看下500倍下组织回火的情况还有看看二次碳化物网级别是否过高?但从开裂的形貌看不象是脆性开裂!待专家解答中 还有你大量线割后的件最好做一次回火再使用,因为线割-电火花成型的东西表层会形成白色变质层,对模具的寿命有一定的影响!回火后使用对消除应力很有益处的!整个工艺流程的合理很重要 你们不觉得共晶碳化物有带状分布的迹象吗?7283 7284显示的有点模糊,但有点带状分布的感觉。断口看上去像脆性, DC53最好是选用进口的,说实话国产的质量真心不稳定 从金相图上看是国产钢Dc53,共晶碳化韌组组物呈带状分布。不如进口钢组织好,但是,我认为第二回火脆性是重要原因。建议采用下贝氏体等温淬火工艺,效果较好。冲头的寿命一般会提高2一3倍。不妨试一试。
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