304不锈钢真空炉体去除焊接应力的退火工艺
我在东北做了一个真空炉体,需要去除焊接应力。炉体最厚板为30mm,请教退火处理的工艺,谢谢! 本帖最后由 chenliu 于 2009-12-17 08:01 编辑去应力温度400℃,保温时间10h。随炉冷至200℃出炉空冷。 谢谢回复!400℃的温度够吗?我在一些资料上看到是要550℃。谢谢!
本帖最后由 chenliu 于 2009-11-14 21:06 编辑
请指教,谢谢! 我在2楼提供的工艺参数是我自己做过的,并到上海材料研究所进行过应力和敏化检测,都是合格的,可以使用。我们可能是一个行业的~~~做水泵的:lol
曾经用900℃去应力,但是,有敏化现象。 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-14 21:31 编辑
沈工你好!我想问一下您所检测的零件板厚是多少?用900℃去应力时的冷却方式怎样? 我是做一个Φ800*800mm的真空处理炉,底部和顶部厚度30mm;周围壁厚10mm;外面还有4mm厚的水套。不去除焊接应力,很容易漏真空。304材料在900℃易敏化吗?400℃是去除焊接应力还是冷加工应力?谢谢! 8# chenliu
通常采用高温的目的就是为了避免敏化现象的发生。
现在问题的关键是你的炉体结构能否经受900℃的热处理,如果不能建议改用304L。
另外,据资料介绍,当薄截面尺寸的304用奥002焊条焊接时,焊后可不产生晶间腐蚀倾向,因此“所以因为”版主的实际经验值得借鉴。 请两位版主点评一下文中的工艺,谢谢!
10# chenliu
首先,感谢上传
粗略看了一下,谈谈看法供参考:
1.文中材料为0Cr19Ni9N相当于304N,可比性相对较差
2.文中单一介绍去应力效果,没有关于敏化问题的考量,其数据不足为凭
3.即使是304N中有N的加入,提高了抗敏化能力,但对晶间腐蚀也不是免疫的,因此对于焊后部件,如果为了获得良好的耐晶间腐蚀性能,应施以固溶处理;如果单纯为了消除应力,资料推荐的温度为260-425℃
4.如果你只考虑消除应力的程度,该资料的数据是可以参考的。 本帖最后由 excellence 于 2009-11-15 14:12 编辑
回复7楼张工:
我们的材料是304L,(其实是304,经光谱仪检测含C量超标,只符合304标准),是核2级泵上的泵茼体。当时做试验的是二块厚度35mm钢板焊接后做的,最初的工艺温度二次采用的都是900℃,保温结束是出炉风冷,当时也考虑可能冷却速度不够,因为想到虽然现在做试验的是板料,形状简单,可以水冷,但以后的产品是泵茼体,结构相应要复杂许多,所以,没有考虑用水冷,而采用的是比空冷速度快一些的风冷。结果二次试验都不成功,有敏化发生。从理论上讲,这类的材料敏化温度大约在450~850℃范围,所以,开始二次试验的温度都是900℃,因为使用温度高,去应力的效果会提高许多,但结果是发生敏化。是后来才考虑用400℃的。 非常感谢沈工的回复,使我们对“薄截面尺寸”有了定量的参考,证实了必须有温度和冷速的合理配合才能避免敏化。再次感谢! "excellence"版主粘贴的内容是哪本资料阿?书名。。?
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