渗碳件表层脱碳原因分析
本帖最后由 云阳曲轴 于 2010-3-25 03:45 编辑近段时间渗碳处理的摩托车曲轴用连杆、曲轴销在送检时发现有脱碳现象,表面脱碳0.02--0.05mm不等,个别炉次特别严重,达到0.08mm。我们采用的是密封式箱式炉用煤油加甲醇渗碳,渗碳结束后工件随炉降温至840°C出炉,吊入密闭箱内缓冷,箱内预置适量煤油。一般要求渗碳层深度在0.8--1.2mm之间,碳势自动控制,全过程设定碳势1.15--1.20%。
出现该问题后,我们对整个渗碳过程(特别是降温和出炉及出炉后缓冷)进行了特别关注,包括使用的甲醇、设备气密性、出炉过程等均没发现异常,但是仍有2/3的炉次存在脱碳,且没有规律可循。现向各位同行请教,望给予指点是什么原因造成,先谢了。 “密闭箱内预置适量煤油”,那就是说当工件放入密闭箱内时,其中还是有空气的,这样会产生氧化脱碳的。 本帖最后由 renbenfg 于 2010-3-25 08:10 编辑
楼主说的是,渗碳及冷却情况。请问工件脱碳现象,是小面积块状,片状?还是整体脱碳平均深度一样的?
详细观察后,说明情况比较好分析。 脱碳层深度基本一致,在0.03--0.05mm左右。另外,我们一炉处理的工件数量较多,大的1800件左右,小的3200件左右,每炉两层四筐。已生产多年,脱碳是最近两个月才发现的,一直没找到产生原因。 估计是件数太多,箱内缓冷时碳势不足 曾经考虑过这方面的原因,但是我们一直是这么做的,以前没有发生过呀。还有没有其它方面的原因?各位专家,请指点 脱碳~~~那肯定是高温时和空气接触时间太长。既然渗碳没问题,说明不是在渗碳过程中脱碳的,那就查查其余两个工序啊。 现在基本确定是在出炉后冷却过程中造成脱碳的,已采取加速冷却解决。再次谢谢各位的分析 出炉时至缓冷箱的时间可以尽量缩短!这个可以很快看到效果的。
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