ythuajie 发表于 2010-6-7 14:34:00

45号钢调质的问题

各位老师好,我单位接了一批直径35mm长400mm的45号钢,要求调质HRC28-33.现在老出现淬火硬度不均匀的问题。请专家指导一下,谢谢了。这样的件批量很多,我们打算常年干,各位有啥好的方法,请说说。此件是原料件,外圆没加工。

离哥 发表于 2010-6-7 15:24:53

楼主没有提供设备,不好回答
出现硬度不均匀的原因有很多,论坛里有很多关于此方面的贴子
提醒一下,请注意装炉方式。淬火回火过程中,工件与工件之间是否有适当的间隙

ythuajie 发表于 2010-6-7 16:05:42

回复 2# 离哥

淬火是单个用钳子夹着的。

龙虾 发表于 2010-6-7 16:13:32

什么设备,注意原材料如表面脱碳等因素

钢铁医生 发表于 2010-6-7 17:14:25

回复 1# ythuajie

用盐水啊,
水温控制好

jqrcl 发表于 2010-6-7 17:50:15

您若是井式炉,那就真不好控制了!

新手张 发表于 2010-6-7 20:25:11

设备和装炉方法问题,45钢出现这种问题一般是加热不均匀。

ythuajie 发表于 2010-6-7 20:30:57

本帖最后由 ythuajie 于 2010-6-7 20:32 编辑

回复 5# 钢铁医生

我们用的是井式炉,没用盐水,经硬度测试,单个件硬度不均匀,有的地方HRC22,背面就50。难道是没用盐水?我听说这种件找了许多热处理厂都没干好,只有一家干的合格,不知人家是用啥方法干的,真是郁闷!难道是装炉的问题?加热不均匀?

懵懂少年 发表于 2010-6-7 20:46:20

设备是箱式电阻炉,装炉方式是堆放分2堆每堆4层每层大约10根,加热温度为840度。保温5小时,淬火使用手钳单个干,水池是循环水,不过水是懒水。

搬运工 发表于 2010-6-7 21:12:51

j建议采用感应穿透加热.盐水冷却.160KW设备每小时可产出120件左右

huaihaizimfi 发表于 2010-6-7 21:27:29

我觉得两个可能,淬火前是不是有氧化皮,有的话可能淬火不会硬,回火自然也给回的更低。第二是不是淬火的时候没有抖动开,造成工件在一起,出现软点。

huaihaizimfi 发表于 2010-6-7 21:30:08

我曾经遇到过40Cr,直接油淬,下来硬度小的30几,高的有40几50,很不均匀,内齿圈,厚度也就20几个mm,氧化皮很多,后来打掉氧化皮再重新回火,再淬火就好多了,

两把菜刀闹革命 发表于 2010-6-7 22:38:59

淬火时冷却不好吧?一次少淬几根试试

liuly1973 发表于 2010-6-8 03:48:21

回复 8# ythuajie


    主要是冷却的问题,如果用的是箱式炉且单件淬就没问题,当然用连续炉更好。

tlx322 发表于 2010-6-8 09:04:41

阴阳面,装炉问题,冷却问题。

zzk060907 发表于 2010-6-8 09:33:49

可以用网带炉,淬火温度提高到860
水淬或盐水淬,及时回火.这是方法.
工件的装炉也很重要,请注意!

hezailiang 发表于 2010-6-8 14:42:59

实在条件不够,干脆用中温盐浴炉加热,盐水淬火,只需注意盐浴脱氧校正

孤鸿踏雪 发表于 2010-6-8 16:58:45

回复 8# ythuajie


    也可能是装炉密度过于稠密,造成冷却不均匀,冷却不足所致。

xw550823189 发表于 2010-6-8 20:26:26

回复 10# 搬运工


    35mm直径的,感应透热有点困难。

xw550823189 发表于 2010-6-8 20:31:17

回复 10# 搬运工


    35mm直径感应透热不太好实现。请问哥们用过吗?
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