2738正火开裂了
1.2738锻件,尺寸1100×2000×2050,锻造结束后风冷到300度进炉待料,待料保温250度,装满炉后升温正火,出炉后发现冒口端约500毫米处开裂,请问大师们是什么原因导致? 最好是退火下料后再打,问一下现场锻造老师傅就明白了,冒口处本身就有缺陷,估计他们打的过程中就看到裂纹了 若是正火开裂,那就是升温速度不合理导致,还有就是正火后怎么冷的?有没有可能是锻造后空冷就裂了呢?:( zhuyf220723 发表于 2024-9-20 10:21若是正火开裂,那就是升温速度不合理导致,还有就是正火后怎么冷的?有没有可能是锻造后空冷就裂了呢?
锻后是用风机吹了,300度进炉保温待料,待料期间是250度保温的,就是待料时间有点长,有两天! 锻件哪来的冒口,。。。。。。。。 虽然过程描述的不是很清晰,但是从工艺角度分析锻造开裂的因素很大,要想证实取个样看下金相便知 感应热处理 发表于 2024-9-20 13:42
锻件哪来的冒口,。。。。。。。。
钢锭没有切冒口直接锻的,谢谢! 冒口与基体的成分相差太大,应力就会产生偏差。为什么不将冒口先去除? 在生产中要尽量避免异常,制造异常就会有不可预测的事件发生。让问题变得复杂难以预料。必要的规矩一定要遵守,有任何改动都要慎重处理,做好科学实验。 检测一下吧,应该是合金偏析导致局部应力集中,冷却配合v不当导致开裂 个人觉得,锻造之后要进行探伤的。判断是否锻造期间就出现了裂纹 锻造或者正火时冷快了,容易裂 感觉像是正火冷却的时候速度快了 分析是加热工序问题,可以分析一下加热是否分阶段加热,你是热送加热,锻后风冷表面组织发生转变,加热时前端要缓慢加热,到800度以上可以快速加热, 感谢各位的老师的指导! 1.2738冒口端这个料子预计开始就有口子,没有发现 这材料锻后风冷相当于淬火了,加上尺寸那么大,热应力和组织应力的叠加,咋可能不开裂 一年了,早报废了。。。。。
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