我同意楼上的观点!
:handshake
这种变形《热处理手册》说的很明白典型的热应力变形规律(见变形规律举例),
方法有三:
1.减小过程中热应力,如降温,不过对组织有较大影响(出现质量事故发现游离铁素体是死罪);
2.增大过程的组织应力,更多的去抵消热应力,加大冷速(改变淬火介质,如果介质不便改,那就加强搅拌);
3.前道工序考虑热处理变形量。
建议:网带炉最后的加热区温度降低10到15度,第一区温度降低,适当延长保温时间
孔内塞上石棉应该可行,或者遇冷一下
像楼上一位所说,油淬不就没事了吗?45钢也用水剂?
不知道是否在装料上面想办法,把零件考紧,热应力减小,效果会好点
先预先热处理一下,消出应力。
可能问题还是在原材料上或者出现了氧化脱碳
热应力使内孔收缩,而组织应力可以使内孔膨胀,同意调整淬火介质的方法,提高冷却速度,使组织应力增加,组织应力与热应力抵消,从而减小变形。
主要为热应力内控收缩
先对原材料调质处理,然后再加工
螺母淬火后两头大中间小是筒形零件淬火的必然趋势解决方法有3个:冷加工方法:机加工时将中间车小一点,这方法比较麻烦。热加工方法:可在淬火前先进行一次去应力退火(650度)可减小变形。方法3:增加PAG淬火液浓度适当降低淬火温度(这是最简单的方法)或采用其他淬火液。由于45钢是碳钢淬透性差要想淬透必然造成淬火变形大
天天小非 发表于 2010-7-20 08:21 static/image/common/back.gif
看看原材料吧,带状是否严重。
赞成,前一段时间我厂的零件淬火变形严重超差,超差零件占30%。在金相检查发现,铁素体和珠光体呈带状分布。经正火后处理,变形基本得到控制。金相在单位电脑中无法上传,以后拿来在和大家探讨。
可能PAG浓度效果不大,需要工艺一起调整
可以改为快速淬火油淬火,提高淬火温度,可以达到满意的效果
陕西齿轮厂在89年做过类似的变形试验,套类工件当内孔与厚度(工件高度)比直在一定范围时,变形大,数据记不清了,你生产螺母件小量大,最好是冲孔时,适当加大尺寸.
冷却液温度也有很大关系
这种现象一般可能是工件温度不均,或者工件冷速不一致所造成的,一般孔类淬火都要有一点变形。20楼朋友说的道理。
这个方法好,我们公司的产品在热处理时开始也出现这种情况,轴承吊装孔经淬火后原来的螺栓就塞不进去了,后面提出了两种解决方案方案,
1,按照变形规律把螺纹孔尺寸加大
2,在螺纹孔出塞上石棉,以减缓冷却速度让温度在短时间内变化小从而减少变形
,经验证,两种方法都可行,但是综合考虑后采取了第二种,因为第一种加大了车加工的难度,提高了成本
前面有没有进行正火什么的?