ljjsunny 发表于 2025-7-2 11:44:53

liuwu4520 发表于 2025-7-1 16:41
老师,您好!淬火液用了8个月左右,没有浮油或者乳白色,但是发现个问题,我们刚开始淬火液遮光浓度5%, ...

你们最近的一次冷却速度检测是啥时候?
8个月了,浓度偏差值会比较大。
你们的浓度控制范围是多少,日常的浓度目标值是多少?是5%吗?
如果使用的目标值是5%,建议控制范围在±1%

liuwu4520 发表于 2025-7-3 07:47:23

感应热处理 发表于 2025-7-2 09:01
这像做的感应淬火。

是中频感应淬火

大虾 发表于 2025-7-3 08:30:30

裂纹以沿晶裂纹为主,请关注淬火温度,这种材质有热敏感性

liuwu4520 发表于 2025-7-3 09:14:36

wangzeshi 发表于 2025-7-2 11:43
中频加热钎焊的加热时间比较长,热影响深度大,当表面冷却到8880°C时,次内层温度还很高,首先,表层开始 ...

这种方式要怎么解决啊!

wangzeshi 发表于 2025-7-5 10:37:19

将工艺曲线发过来。只用文字局限性大。最好是图文并茂。

热处理老马 发表于 2025-7-5 10:56:20

淬火裂纹,应该没有异议,淬火温度偏高一点,不是关键问题,你注意介质吧,你的淬火硬度也不会均匀的

liuwu4520 发表于 2025-7-5 13:06:00

热处理老马 发表于 2025-7-5 10:56
淬火裂纹,应该没有异议,淬火温度偏高一点,不是关键问题,你注意介质吧,你的淬火硬度也不会均匀的 ...

产品小,淬火硬度还挺均匀的!

dchj0532 发表于 2025-7-5 14:04:06

检测淬火液性能吧,可以委托淬火液厂家做,应该是冷速过快导致的淬裂

热处理老马 发表于 2025-7-5 18:20:48

dchj0532 发表于 2025-7-5 14:04
检测淬火液性能吧,可以委托淬火液厂家做,应该是冷速过快导致的淬裂

这是高温太慢,低温太快导致的开裂。

weibo520 发表于 2025-7-7 13:45:53

liuwu4520 发表于 2025-7-1 13:07
这是样件2金相,有裂纹边缘和尾部及正常金相组织

这个应该是淬火裂纹了,建议调整淬火温度和冷却条件

liuwu4520 发表于 2025-7-7 15:53:10

weibo520 发表于 2025-7-7 13:45
这个应该是淬火裂纹了,建议调整淬火温度和冷却条件

已经换了气动搅拌,淬火温度也降低了,还是开裂!

ljjsunny 发表于 2025-7-7 16:58:12

淬火液的冷却速度测过没有啊!?

华驰机械热处理 发表于 2025-7-7 18:18:14

liuwu4520 发表于 2025-7-7 15:53
已经换了气动搅拌,淬火温度也降低了,还是开裂!

淬火液没有检测条件的话就用小盆子调一盆新的淬火液试一下,如果不裂就直接把旧的淬火液全部换了,如果还是裂了就从淬火温度上下功夫

whosyour12 发表于 2025-7-8 00:56:40

这个材料pag做就是要控制不要冷速过快的

只是我不知道你们公司还参合这个破产品干嘛,搞的过凯通么;P

铣刨齿这个市场,现在再入场,真的不可能赚到钱的:L

liuwu4520 发表于 2025-7-8 08:27:28

whosyour12 发表于 2025-7-8 00:56
这个材料pag做就是要控制不要冷速过快的

只是我不知道你们公司还参合这个破产品干嘛,搞的过凯通么


阁下有接触过凯通啊!是我们的同行,我们做这块应该也在全国前五吧:lol

SXK 发表于 2025-7-8 09:28:48

liuwu4520 发表于 2025-7-1 16:41
老师,您好!淬火液用了8个月左右,没有浮油或者乳白色,但是发现个问题,我们刚开始淬火液遮光浓度5%, ...

有可能不是因为蒸发浓度变高了,而是杂质多了,浓度虚高,需要测冷却能力曲线的,折光率仪的浓度检测只能作为参考,关键还是要看冷却能力曲线

whosyour12 发表于 2025-7-8 14:54:13

本帖最后由 whosyour12 于 2025-7-8 14:56 编辑

liuwu4520 发表于 2025-7-8 08:27
阁下有接触过凯通啊!是我们的同行,我们做这块应该也在全国前五吧

能上冷镦毛坯,前五你们肯定有的

主要是现在的情况,前五如果不是做海外,根本不赚钱啊:Q

我11年就开始做这个,疫情期间都摆烂了,基本不生产铣刨齿了
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