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8620相当于GB20CrNiMo 大齿轮渗碳后直接淬火,采用的在快速油中淬火,8620H硬度可以淬到HRC34以上,HOG油没有用过,不知道与分级油的冷却是否相当。[ 本帖最后由 ccxxmm 于 2007-8-1 11:34 编辑 ] 如果渗碳后直接淬火,表层有大量残余奥氏体,我们公司的齿轮,齿根部热处理后不加工,客户要求表层残余奥氏体含量不能超过5%,所以,不能考虑直接渗碳淬火。 残余奥氏体含量不能超过5%,是轻型车上用的齿轮吧?
有条件的话渗碳直接淬火后,采用冷处理降低残余奥氏体含量。 建议楼主进行试验,将是否调质两种状态进行对比! 是压缩机上用的重载齿轮。 对残余奥氏体含量的要求很严,我们8620H材料的齿轮却要求残余奥氏体含量在5%~30%,低于5%属不合格。
如何提高3模数齿轮心部硬度(材料8620)
8620材料什么国家的牌号如何提高3模数齿轮心部硬度(材料8620)
正火就好拉回复 #29 ajizhouji 的帖子
8620是美国材料牌号,国产化为20CrNiMo。本人愚蠢的想法
1、炉稳是否准确,加热时间是否够用。2、不知道实物检验你们检验的具体位置是什么,齿轮心部硬度是指齿跟部的心部硬度。
3、建议渗碳后降温到860-880油冷,二次加热到840度油冷。 炉温很准确,加热时间足够,因为同其他热处理厂的交流,基本都一样。
实物检验位置就是齿根圆位置在轮齿中部的位置,具体可以参照QCN29018汽车渗碳齿轮金相检验标准里的心部检测位置。
目前采用渗碳后,出炉缓慢冷却,然后2次加温至850度,用HQG冷却,心部硬度28HRC。
问了很多热处理同行,他们提出的意见,由于风东炉自身的冷却油搅拌力不够,所以造成齿轮心部硬度不够,我公司同时在其他热处理厂的安希林炉进行试验,心部硬度达到30HRC左右,同样的齿轮,直径大约在280mm,同样的HQG油,唯一的不同,安希林炉的搅拌是双头搅拌,也就是说冷却能力比较大,目前这是唯一能解释的方法。郁闷中,继续实验中。希望各位专家继续帮我想办法,谢谢。 目前我公司用模数3.175的齿轮,分割成3块,分别放在15号机械油,G油,K油中淬火,然后回火,前面的渗碳工艺没有改变,所测出的齿轮心部硬度分别为HRC29、HRC26、HRC30,结论,G油还不如果普通机油做淬火冷却剂来的心部硬度高。 如此看来,材料没问题、设备不可能更换,你只能换淬火油了! 是啊,如果这么说来,但是始终无法解释这么贵的G油,为什么还没有机油的效果好,郁闷啊,说是去作了油的检测报告,说没有问题,试验了2格星期,得出了这么一个结果,郁闷的不得了。 是啊,如果这么说来,但是始终无法解释这么贵的G油,为什么还没有机油的效果好,郁闷啊,说是去作了油的检测报告,说没有问题,试验了2格星期,得出了这么一个结果,郁闷的不得了。 淬火油的优劣标准就是冷却速度大就好么?
冷速过大会影响齿轮的热变型的。
更换冷却速度快的淬火油极有可能造成齿轮成品尺寸不合格。
问题还是出在设备的搅拌能力 我们上面做的试验,是把一个齿轮分成3块,然后一起渗碳,同时把3块放入机油、G油和K油中(3个整桶油),然后这3块同样的方法进行搅拌冷却。
不过,如果说设备的搅拌问题,确实丰东的炉子本身的问题,可以比不上安希林的炉子的搅拌能力,毕竟单头搅拌的没有双头的搅拌能力好。 原帖由 天赐 于 2007-7-29 20:30 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
丰东的炉子是单头的搅拌,目前已经开到最大搅拌了,明天提高下淬火温度,870度试验下。
不过以前用过870度淬火,然后用水冷却,心部全部是铁素体,硬度19HRC。 ...
不会吧,用水冷都淬不上,你确认操作没问题吗?