氮化氧化问题
用低真空变压氮化炉氮化,因氮化过程中设备漏气,现零件不但未氮化,反而氧化了,请问该如何挽救? 把氧化层磨掉重新氮化呗! 1、把氧化层磨掉2、把设备修好
3、返工
4、防止在发生 用低真空变压氮化炉氮化,因氮化过程中设备漏气,现零件不但未氮化,反而氧化了,请问该如何挽救?
fsh191 发表于 2011-6-7 08:47 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
可以喷砂后漂洗干净、烘干重新氮化。 谢谢!将氧化层磨掉重新氮化,一方面尺寸不够,另一方面时间周期要的紧,来不及啊。 酸洗下看看。。。。 本帖最后由 aaron01 于 2011-6-7 12:37 编辑
回复 5# fsh191
我无从判断你的氧化情况有多严重,氧化层有多厚,如果只是有变色的话,可以尝试直接返工,渗氮气氛本身就是还原性气氛,如果是薄的氧化层的话,可以还原回来的。干吗不搭几个零件到正常工艺里去重新走一遍呢? 谢谢专家,38CrMoAlA材料,要求D950-0.5,实际检验表层仅365HV10,梯度法检验仅0.07的渗层,金相检验氧化层厚约0.02~0.03mm,已用小零件直接返工试验,到明天早上看结果。不知能否还原并达到950HV以上。 氧化层如果是0.02mm的话,很深了,单位没有搞错吧?如果是真的,非得抛丸处理了,抛丸也只不过去掉0.02mm左右。估计玄! 氧化层如果是0.02mm的话,很深了,单位没有搞错吧?如果是真的,非得抛丸处理了,抛丸也只不过去掉0.02mm左 ...
aaron01 发表于 2011-6-7 18:27 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
赞同。那么厚的氧化皮氮化肯定不行,建议按孤鸿踏雪版主说的立即喷砂处理再氮化。 氧化层确实是2丝,用直接返工氮化的方法,工艺用正常工艺,今早检验结果已出来:
距表面(mm) HV0.2
0.05 1027
0.1 558
0.2 340
0.3 237
心部 220
表面硬度:860HV10
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