Q235渗碳热处理后硬度问题
各位大侠好!我有个问题需要各位帮忙解决,我用Q235做直径12.7mm的钢球,热处理要求是:硬度HRC55-67,渗碳层1.1mm。
目前我采用的渗碳热处理工艺是:
设备:滚筒炉
装炉量:225kg
作业方法:球投入炉内880°煤油通入,强渗温度930-945,煤油20ml/min,时间180分钟;扩散温度930-945,煤油 10ml/min, 时间80分钟;然后煤油关闭,电源关闭自然降温到845°保温10分钟出炉,水冷。
现在的问题是:出来的产品有部分硬度达不到,只有HRC35-47,大约比例1%,其余硬度HRC59-63,渗碳层深度1.1mm
处HV硬度大于550.对硬度不合格的产品检查渗碳层深度,0.9mm处HV598 1.1mm处HV462,J金相组织图片如下:
我是菜鸟,没有经验,不懂金相组织,请问各位这个原因是什么造成的?对了,不是每批都这样,偶尔一批出现这种情况,我的工艺有问题吗?还是操作造成的?由于是滚筒炉,没有办法装氧探头。全部手动操作煤油滴注。
还有一个问题,我看了一些帖子,说用甲醇做稀释剂,我现在是只用煤油,如果需要用甲醇的话,怎么用?单独通入还是与煤油一起混在一起用,比例是多少?
不知楼主的渗碳炉是多大功率的,煤油20ml/min,1ml约24滴,相当于480d/min流量有点大。
硬度不均可采取如下方法:1、适当降低渗碳温度920~930℃;2、通入适量的甲醇60~90d/min,加个滴注器单独通入,扩散期甲醇流量可适当加大;3、工件摆放不要堆集太厚;4、自然降温到845°保温30分钟。仅供参考 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-10-26 17:18 编辑
xiulirong 发表于 2011-10-26 16:02 static/image/common/back.gif
不知楼主的渗碳炉是多大功率的,煤油20ml/min,1ml约24滴,相当于480d/min流量有点大。
硬度不均可采取如下 ...
楼主所使用的是可倾式滚筒炉(有人称之为转炉),这种设备适用于小螺钉、螺母、销钉等产品的热处理,装料时,炉体(滚筒)后倾,从炉门口向内倒产品,达到规定装炉量时,再使炉体恢复到水平状态,然后加热升温,在加热、升温、保温过程,有点类似于爆米花机的工作状态,滚筒一直以某一速度转动,以保证炉膛内的产品加热均匀,渗碳均匀,到了出炉时间后,开启炉盖,使炉体前倾一定角度,然后炉膛的产品就在炉体转动过程中缓缓滑出炉膛,自由落体至炉门口下面的油槽自由冷却淬火。
楼主这种情况应该是装炉量太大或出炉时炉体前倾角度太大,引起产品出炉太快而且滑出产品不均匀所致。 孤鸿踏雪 发表于 2011-10-26 16:26 static/image/common/back.gif
楼主所使用的是可倾式滚筒炉(有人称之为转炉),这种设备使用于小螺钉、螺母、销钉等产品的热处理,装料 ...
没见过滚筒炉渗碳,还以为是普通的井式炉,长见识了,看来这种炉型对于小件的渗碳均匀性是很好的 xiulirong 发表于 2011-10-26 16:41 static/image/common/back.gif
没见过滚筒炉渗碳,还以为是普通的井式炉,长见识了,看来这种炉型对于小件的渗碳均匀性是很好的
你只要见过爆米花,就可以想象到。 马氏体针过长,残余奥氏体级别过高,还有装炉量过大的一系列原因引起的现象。可以适当降低装炉量,强渗以及扩散期的渗碳剂的流量,特别是扩散段的流量还得控制。 谢谢大家!
我的设备功率是80KW,不能单独加甲醇啊?(因为只有一个进口),能不能混合在一起加入?还想请教,和水温有关系吗?对水温有要求吗?控制在多少度?我目前的水温在50°以下。针对这个装炉量,渗碳剂多少合适?我会按照各位的建议去做,结果再给大家汇报。
再请教:硬度低的可以重新处理吗?如果可以,如何做? WZM 发表于 2011-10-26 19:10 static/image/common/back.gif
谢谢大家!
我的设备功率是80KW,不能单独加甲醇啊?(因为只有一个进口),能不能混合在一起加入?还想请 ...
甲醇和煤油最好是分开滴注,这样便于掌握和随时调节二者的滴注比例。 可以延长出炉前的保温时间,使表面析出碳化物来降低奥氏体的稳定性,减少淬火后残余奥氏体的含量 大家好!
我按各位的建议做了一炉,温度降到930°,强渗阶段煤油18ml/min,甲醇6mi/min,时间180分;扩散阶段煤油8ml/min,甲醇15ml/min,时间80分钟,降温阶段煤油关闭,甲醇5ml/min,845°时延长到30分钟缓慢出炉,结果是硬度比原来提高了,原来HRC60-63,现在HRC64-65.5,散差小,硬度特别低的(HRC37-47)现在不知道有没有(因为我只能抽检,每批数量约25000pcs,我抽了20pcs),硬度有所改善但是1.1mm处渗碳层深度不够,HV只有515-535,以前工艺的HV是600以上,请问我该如何调整?
应该是 渗碳时间不足。可适当延长强渗和扩散的时间,时间比例就按你现在的比例推算好了 这种炉我用过,主要还是注意装炉量吧。还可以换个渗碳方法的,就是把碳粉和碳酸纳按一定比列放到工件里渗碳,滴煤油和滴甲醇容易让碳黑堵塞。这种炉也叫土炉,想匀性好的话要在买炉里对炉子改装一下,不能用传统计的炉子,我改过一次这样的炉,做出来的效果很好,这种炉很省电和源料的,成本比较低渗碳效里也好,就是出炉时太多碳黑了,出炉进炉时注意防炉或。:) 主要还是装炉量过多了造成的渗碳不均匀
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