齿轮渗碳淬火变形的控制
本帖最后由 zzg7906 于 2012-1-12 11:19 编辑这是一种汽车差速器齿轮在连续炉渗碳淬火时,轴颈端花键缩0.1-0.15,中间穿棒可以控制在0.05-0.08,但费用较高,如果改为在轴颈端的花键处穿短轴高度同轴颈,可以节省一些,但还是较费事,大家是否有更好办法? 你们的冷却速度可以降低点,那样内孔就不会缩小。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-1-12 17:26 编辑
这种齿轮一般是在确定装炉方式后,找到花键孔的收缩规律,然后通过修拉刀尺寸的办法,对内孔预留收缩量。热后再用推刀修形。 但问题是外圆也收缩的啊。 申兴一 发表于 2012-1-12 11:50 static/image/common/back.gif
但问题是外圆也收缩的啊。
外圆还好,可以留加工余量进行磨削,问题是内孔的锥度大。 孤鸿踏雪 发表于 2012-1-12 11:42 static/image/common/back.gif
这种齿轮一般是在确定装炉方式后,找到花键孔的收缩规律,然后通过修拉刀尺寸的办法,对内孔预留收缩量 ...
是我没描述清楚,目前想控制内花键的锥度。目前是轴颈部收缩大,锥度大约在0.05-0.15不等(产品大小、批次不同); 孤鸿踏雪 发表于 2012-1-12 11:42 static/image/common/back.gif
这种齿轮一般是在确定装炉方式后,找到花键孔的收缩规律,然后通过修拉刀尺寸的办法,对内孔预留收缩量 ...
我认为这种零件,就算加大预留量,还不一定能缩到预期尺寸,建议加大对毛坯的抽检,我们遇到这样的困难太多了,所以把好热前关,可以减少热处理质量损失 不知楼主渗碳温度与淬火温度多少? zzg7906 发表于 2012-1-12 12:38 static/image/common/back.gif
是我没描述清楚,目前想控制内花键的锥度。目前是轴颈部收缩大,锥度大约在0.05-0.15不等(产品大小、批次 ...
要控制内花键的锥度,难度比较大。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-1-12 17:25 编辑
提了两点建议,仅供参考:
1、控制毛坯的正火、锻造的质量,有条件最好对材料进行控制;
2、不知道你的层深要求多少?如果层深浅可进行碳氮共渗,层深深可适当的降低渗碳的温度,采用分级淬火油以减少变形,降低内化键的锥度。 金华热处理 发表于 2012-1-12 13:02 static/image/common/back.gif
不知楼主渗碳温度与淬火温度多少?
渗碳温度920 淬火温度820; 本帖最后由 zzg7906 于 2012-1-12 18:29 编辑
ccxxmm 发表于 2012-1-12 17:15 static/image/common/back.gif
提了两点建议,仅供参考:
1、控制毛坯的正火、锻造的质量,有条件最好对材料进行控制;
2、不知道你的层 ...
渗层要求在1.2-1.6,碳氮共渗是行不通了,不过降低强渗温度理论上可以减小变形,还有采用分级淬火油,能否减小锥度真的没试过,谢谢您的提醒! 那么公法线余量够吗? 这种齿轮我们以前做过,采用垫装适当控制花键孔油循环量,900度滲碳,820度淬火,等温分级淬火油。试一下 截面过渡比较明显,较大的变形是必然的。工艺上只能通过:在满足心部强度的前提下尽量降低淬火保温温度;在保证心部强度的前提下采用等温淬火油。热前组织控制带状及纤维方向。这个零件变形的主要原因是截面变化,薄壁处加外套算比较简单的处理措施了,工艺上的改进恐怕是徒劳的。加中间棒的话,内花键渗层无要求? 我同意楼上意见,尽量降低淬火温度。 申兴一 发表于 2012-1-13 18:02 static/image/common/back.gif
我同意楼上意见,尽量降低淬火温度。
这种齿轮我们也有处理过,比楼主的变形还要大具体见此贴http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83645。我们渗碳温度降至880度,淬火温度用过780度但是最后的变形还是不能很好的控制,预备处理也是正规的正火加高温回火处理,材质无异常。后面追踪到是拉内花键的拉刀使用时间久后所造成的缺陷,更换新拉刀后,问题得到解决。。。楼主的齿轮又有所不同,关键是缩孔而且是有锥度,可以考虑在冷却上下功夫了! 我们国家的热处理现在就是重热轻冷。 周建国 发表于 2012-1-13 18:10 static/image/common/back.gif
这种齿轮我们也有处理过,比楼主的变形还要大具体见此贴http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread ...
我认为有点点必须控制好,就是渗碳后,预冷的时间一定要足 零件结构导致的变形,以前曾采用过热前挤倒锥度的方法进行预修正,比较麻烦,需要先找到花键孔的收缩量和锥度范围,在油压机上用挤刀推挤出倒锥,再热处理,每批次的产品都要先进行热变形试验。