渗碳热处理过渡层后金相不正常,望高手解答。
是不是表面脱碳没去除干净 皮猴 发表于 2012-2-7 13:41 static/image/common/back.gif是不是表面脱碳没去除干净
这种材料本来的含碳量就只有0.01%,为什么会有这么大的晶粒产生呢?原材料热轧时会产生这种组织吗? 原材料是否一定是热轧?有无可能冷轧或设备故障热轧变冷轧?原材料冷轧变形量是正好在临界变形量范围内,后道热处理可能会导致异常粗晶。 本帖最后由 皮猴 于 2012-2-7 20:37 编辑
我查了一下,SPHC这个含碳量是0.1多,我就说这个好像没有0.1一下还去渗碳的吧,组织应力该多大
看下预处理冷速是否足够,原材料轧后冷却不当,原材料成分偏析等等。
个人见解,也许不对~ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-2-8 14:30 编辑
gtn1314 发表于 2012-2-7 19:09 static/image/common/back.gif
原材料是否一定是热轧?有无可能冷轧或设备故障热轧变冷轧?原材料冷轧变形量是正好在临界变形量范围内,后 ...
原材料现在查不到了!我现在有一疑点就是假设是热处理过热造成的,那表面的马氏体也应该粗大呀! 皮猴 发表于 2012-2-7 20:37 static/image/common/back.gif
我查了一下,SPHC这个含碳量是0.1多,我就说这个好像没有0.1一下还去渗碳的吧,组织应力该多大
看下预处理 ...
也就是说原材料有问题的可能性比较大!
应该是铁素体析出
这种材料里面是铁素体未溶,次表面为析出铁素体,最表面是回火马氏体 未完全去除脱碳层后渗碳的结果,看工件形状和原材料没有关系,冷镦螺母的六角头剖面经常能看到类似的形态,由于你的工件没有整体形状剖面图,所以此件不排除两种可能性:
1.工件原材(线材)退火或正火过程产生脱碳未补偿而遗留;
2.工件在变形工序中由于变形量过大,局部区域落入临界变形区内,晶粒迅速长大; 大家快踊跃发言,我也急于想知道,难道真的如四楼版主所说的是粗晶吗? 楼主,过渡区有铁素体型魏氏组织,另外楼主我想问你你的腐蚀剂是什么? 那个大块的组织很有可能是你没有腐蚀出来。。。。我觉得很有可能是你的腐蚀剂浓度偏低,导致马氏体没有腐蚀出来~~ 还有啊楼主 你打的硬度是多少啊?从硬度值也能判断出什么组织 从图片上看是属于脱碳组织造成,或许是正火没正好,造成脱碳,且组织粗大。属不正常组织。淬火后应是低碳马氏体。也许是低温淬火,造成铁素体析出。 我们也出现过类似现象,怀疑原材料问题,但做了原材料组织却是很均匀的。 本帖最后由 qibao9891 于 2012-2-8 23:08 编辑
请楼主提供零件的机加工工艺过程,和热处理工艺过程。
这种钢比较软,热前机加工时的冷变形会造成表层晶粒异常长大现象,可以重点考虑。可能的因素有开平、碾压、折弯、锤击,甚至是简单的划伤、穿铁掌皮鞋的胖子在上面走过......
个人愚见....... qqs126 发表于 2012-2-8 16:41 static/image/common/back.gif
还有啊楼主 你打的硬度是多少啊?从硬度值也能判断出什么组织
硬度有打过啊!异常组织与芯部硬度都是HV105-115之间! qibao9891 发表于 2012-2-8 23:06 static/image/common/back.gif
请楼主提供零件的机加工工艺过程,和热处理工艺过程。
这种钢比较软,热前机加工时的冷变形会造成表层晶 ...
原材料为SPHC(热轧板),热处理工艺为:网带炉生产,渗碳温度为900℃,保温时间65-70分钟,淬油,回火温度是200℃,保温60分钟。 李颜红 发表于 2012-2-8 19:52 static/image/common/back.gif
我们也出现过类似现象,怀疑原材料问题,但做了原材料组织却是很均匀的。
那你们有没有找原因啊!最终使用有没有问题啊!
做了实验,但但淬火都会很粗大。产品很脆。 艺极铭人 发表于 2012-2-9 18:14 static/image/common/back.gif
原材料为SPHC(热轧板),热处理工艺为:网带炉生产,渗碳温度为900℃,保温时间65-70分钟,淬油,回火温度 ...
是盒装的热轧板还是卷板?没有经过加工直接整张进入网带炉里渗碳的?
页:
[1]
2