齿轮花键孔胀大
20CrMNTi材质的齿轮渗碳淬火后,齿轮花键孔胀大0.3----0.5mm.请问用什么方法可以得到控制和解决。(普通正火,丼式炉渗碳,m=8,DC;1.4---1.8mm.快速淬火油冷却).谢谢。回复 #1 周建国 的帖子
淬火温度不要太高控制850左右,建议用等温油 淬火温度不要太高控制810~820左右,建议用G油回复 #1 周建国 的帖子
1.与涨的少的不同批次产品比较,可能心部硬度高者,涨的大。从这方面考虑在能达到心部硬度要求的前提下采用淬透性低的20CrMnTi材料,如20CrMnTiHL。考虑降低心部硬度的方法如降低淬火温度,采用等温油等2.齿轮孔部加定位杆,最好作成花键形式,不过光杆也可以,之间间隙须做实验。3.加大锻造比,等温正火等。齿轮花键孔胀大
多谢各位同仁的分析与支持,我现在采取的办法是,1;增加内孔余量。2..降低淬火温度至820度。3.。进炉前增加530度x1小时的预氧化处理。。4.淬火冷却时适当加以搅拌。。结果是花键孔的上下部位余量较好,但中间部位涨的大一些。。兄弟们分析分析是什么原因??. 可以考虑一下采用毛坯二次正火. 齿轮花键孔胀大20CrMNTi材质的齿轮渗碳淬火后,齿轮花键孔胀大0.3----0.5mm.请问用什么方法可以得到控制和解决。(普通正火,丼式炉渗碳,m=8,DC;1.4---1.8mm.快速淬火油冷却).谢谢。
关键是淬火温度. 涨大是大径还是小径? 是否可用冷热配合解决, 一般热应力是使花键孔缩小,可设法增大热应力.
另外,可将渗碳层控制在上限(1.8mm),花键孔有缩小的趋势 毛坯采用等温正火使组织均匀,精加工前进行一次去应力退火。试试看应该会有效果 要看是否有规律,如果都是涨大,那热前把孔车小0.3----0.5mm即可 原帖由 jczwy 于 2008-2-29 14:00 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
要看是否有规律,如果都是涨大,那热前把孔车小0.3----0.5mm即可
不懂装懂,还是不要误导大家,热处理前把孔车小,有什么用,花键孔是拉刀拉出来的!!
回复 1# 周建国 的帖子
是缩孔.还是我们这一般是缩孔 能否告诉一下你做的处理工艺嘛,我们做的主要是花键缩孔回复 5# 周建国 的帖子
提高油温,花键孔中加一根棒,降低冷速,OK!
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