Cr12MoV热处理后如何解决尺寸缩小。
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-3-25 18:00 编辑最近在做Cr12MoV国标的材料时(是一些模具的材料,有些不规则的形状,大件的有60多公斤),要求58-60度,老是出现热处理后的尺寸比热处理前的尺寸小了很多,有些少了40-50丝,造成不合格品。我热处理工艺是1030油淬,510回火3.5小时三次,硬度有58,大件的多加一次回火。工艺需要如何改进,可以减少这种情况,还望各位前辈指点?谢谢! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-3-25 18:02 编辑
楼主的Cr12MoV1030度淬火510度回火后硬度能保持58HRC?这个结论可靠吗?什么设备加热? 孤鸿踏雪 发表于 2012-3-25 18:01 static/image/common/back.gif
楼主的Cr12MoV1030度淬火510度回火后硬度能保持58HRC?这个结论可靠吗?什么设备加热?
绝对可靠,真空油淬炉做的,(Cr12MoV国标的材料)现在都是这样做 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-3-27 07:25 编辑
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-25 18:01 static/image/common/back.gif
楼主的Cr12MoV1030度淬火510度回火后硬度能保持58HRC?这个结论可靠吗?什么设备加热?
这个料我用高压气淬后,用510度回火,硬度也不会低于58HRC;楼主是油淬,比气淬组织转变更彻底,硬度还要高些;所以楼主的回火硬度是可信的。 shenfuhai 发表于 2012-3-27 06:57 static/image/common/back.gif
这个料我用高压气淬后,用510度回火,硬度也不会低于58HRC;楼主是油淬,比气淬组织转变更彻底,硬度还要高 ...
我对这个结果总是怀疑,有没有可能实际材料是Cr12呢? 你首先对材料进行去应力回火,淬火前对工件采取必要的预防措施,摆炉也要注意,还有你要采用预热,这样工件的尺寸会稳定很多 你首先对材料进行去应力回火,淬火前对工件采取必要的预防措施,摆炉也要注意,还有你要采用预热,这样工件的尺寸会稳定很多!材料改正为模具件 wqt5281 发表于 2012-3-29 08:48 static/image/common/back.gif
你首先对材料进行去应力回火,淬火前对工件采取必要的预防措施,摆炉也要注意,还有你要采用预热,这样工件 ...
谢谢你的回复,你的这条建议,我觉的去应力后稳定尺寸,非常有道理。 或许你保温时间较长,残奥可能有影响。
如果淬火回炉温都准确,回火时间合理,510℃三次58HRC,或许是奥氏体化时间长了。
缩短奥氏体化时间,同时降低一点回火温度,也许可以好一点。
个人意见,不足为凭。 耿建亭 发表于 2012-3-30 00:19 static/image/common/back.gif
或许你保温时间较长,残奥可能有影响。
如果淬火回炉温都准确,回火时间合理,510℃三次58HRC,或许是奥氏体 ...
非常感谢你的回复,恩 好的 我试一试。 我们对于一些大板子比如说凹模框 之类的 在正常的热处理完都会采用人工时效处理人工时效:消除内应力,减少零件在加工过程中的变形,稳定零件的尺寸精度,建议你试一试 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-4-8 09:06 编辑
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-27 07:26 static/image/common/back.gif
我对这个结果总是怀疑,有没有可能实际材料是Cr12呢?
Cr12的话回火510度出来只有55-77HRC 楼主做个深冷处理!出来回火后尺寸就会大了!把工艺改为1000淬火!出来先180回火一次,再用500回! 陈磊 发表于 2012-4-8 08:47 static/image/common/back.gif
楼主做个深冷处理!出来回火后尺寸就会大了!把工艺改为1000淬火!出来先180回火一次,再用500回!
这种工艺倒没有试过,我想应该有效果。最近改用气淬炉做,现在的品质有所控制。 但还是要谢谢你! 如尺寸縮的太严重可以在抬高点回火温度回火,还是不行的话,那只有重新热处理,要把现在模具现在的尺寸量一下,淬火出如尺寸还是縮水,就用-40度深冷一下,尺寸就会涨出来 如果材料没问题,用真空气淬。出炉后500度回火 liguofei 发表于 2012-5-28 19:32 static/image/common/back.gif
如果材料没问题,用真空气淬。出炉后500度回火
谢谢:最近一直是这样做。现在就比较稳定。 没什么,多多交流啊,我还是个学生 降低点淬火温度试试。要不高温多回几次。 新人路过。学习了,呵呵,谢谢各位大仙啊
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