孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 11:19:39

20CrMnMoH渗碳缓冷后硬度40HRC左右?

    现有一轴套(外径Ф35×68),材质为20CrMnMoH,工艺为粗车、预钻内孔,然后渗碳缓冷,再进行扩内孔、攻内丝(M12),最后重新加热淬火。
    如是工艺,已做过多批。但本批产品在扩孔时发现硬度很高,扩不动,检查硬度时发现36~43HRC,先采用400℃×2h回火后重减硬度,几乎没有改变,再进行480℃×2h空冷回火,硬度35~40HRC。
    材质分析结果:0.21C,0.28Si,1.14Mn,1.33Cr,0.22Mo。这个成分完全符合GB5216—2004中20CrMnMoH的要求,但其含碳量和合金元素含量均偏上限

周建国 发表于 2012-4-18 19:11:32

估计是在缓冷时有部分马氏体或贝氏体的组织产生!

孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 19:24:02

周建国 发表于 2012-4-18 19:11 static/image/common/back.gif
估计是在缓冷时有部分马氏体或贝氏体的组织产生!

    我这个产品现在不能剖切,所以金相组织还无法检测。

子玄 发表于 2012-4-18 21:04:25

哈哈,应该是高温回火650一个小时

cnszgong 发表于 2012-4-18 21:12:08

高温回火试试 、不过两次加热淬火也许会有变形上的影响

周建国 发表于 2012-4-18 21:15:24

子玄 发表于 2012-4-18 21:04 static/image/common/back.gif
哈哈,应该是高温回火650一个小时

用650度,就不怕氧化脱碳了!

霜月 发表于 2012-4-18 21:18:22

请问杨工:材质分析时看过残余元素比如Ni、B等的含量没有?我之前遇到该牌号材料中含B,导致淬透性过高的情况。

cnszgong 发表于 2012-4-18 22:02:38

周建国 发表于 2012-4-18 21:15 static/image/common/back.gif
用650度,就不怕氧化脱碳了!

用650度用氮气保护应该会好一点

孤鸿踏雪 发表于 2012-4-19 20:12:40

霜月 发表于 2012-4-18 21:18 static/image/common/back.gif
请问杨工:材质分析时看过残余元素比如Ni、B等的含量没有?我之前遇到该牌号材料中含B,导致淬透性过高的情 ...

    惭愧,我司只能做化验分析,微量元素做不了。看看能否弄一件委外光谱分析。

子玄 发表于 2012-4-19 20:35:14

周建国 发表于 2012-4-18 21:15 static/image/common/back.gif
用650度,就不怕氧化脱碳了!

   零件有余量吗?有的话就没关系,温度不高,时间也不长,脱碳不严重。渗碳件硬度最高处是在次外层。

xiulirong 发表于 2012-4-21 15:20:22

我做过20CrMnMo,直径约35,渗碳后加工不动,最后在保护气氛的井式渗碳炉720度保透后随炉冷至400度出炉,硬度18~20HRC

lifaaai 发表于 2012-4-21 15:43:05

试用一下高温回火,不过还好吧

wkee 发表于 2012-4-21 16:20:45

渗碳的时候把孔堵住,既可以降低冷却速度,又可以防止渗碳!

Ping900925 发表于 2012-4-24 08:29:32

用650高回一下,缓冷太快

tshyj 发表于 2012-4-24 17:52:55

霜月 发表于 2012-4-18 21:18 static/image/common/back.gif
请问杨工:材质分析时看过残余元素比如Ni、B等的含量没有?我之前遇到该牌号材料中含B,导致淬透性过高的情 ...

赞同这个观点,微量元素有时影响很大。

小孟 发表于 2012-4-24 20:26:40

是不是在缓冷过程中有B氏体产生了? 做个进行确认吧

1019170 发表于 2012-5-6 18:07:48

扩内孔、攻内丝(M12),的这个部位渗碳了嘛?

山东力特123 发表于 2012-6-15 16:36:17

是不是加热温度和保温时间的问题

浪翻云 发表于 2012-6-19 18:36:34

杨工,这个帖子过去2个月了,原因找到了吗?

孤鸿踏雪 发表于 2012-6-19 18:46:30

浪翻云 发表于 2012-6-19 18:36 static/image/common/back.gif
杨工,这个帖子过去2个月了,原因找到了吗?

   惭愧,每天有应接不暇的事,无暇顾及
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