淬火液PAG浓度太稀,存在应力导致开裂的极大隐患,个人倾向是这个因素造成的.可以从这方面改善,具体等分析是否为锻造缺陷再论.静候结果 淬火裂纹,分析工艺及材料。 zqa28 发表于 2012-6-25 11:11 static/image/common/back.gif
现在楼主的工艺是锻造+调质产生了裂纹,按道理要锻造+正火+调质的。目前通过分析发现1.少了正火这一环节,没 ...
按你的意思过烧可以通过正火能改善了哦,:lol 此产品根本不是你说的正火一下就能好的. 楼上的朋友能不能切合实际具体阐述一下你下的结论。就对我的产品,工艺,以及金相分析提出你自己的判断依据;然后能不能赐教一二。 是锻造温度过高造成的,锻造后晶粒粗大,有些低熔点组织被熔化,形成枝晶,在热处理过程中就产生了裂纹。为什么相同的材料,另一家锻造的就没有裂纹呢。 我把这家锻造商的锻件毛坯做了一下,各位大神请继续跟踪一下。 本帖最后由 zhaoyun123 于 2012-7-18 18:25 编辑
正常的锻造组织,不然还有个正火的说法做什么?你说200倍上有黑色空洞,那500倍上怎么没有显示呢? 从楼主的图片上看,是正常的锻造组织,没有看到有过烧组织。200倍上的黑色空洞,应该是没有抛光好的原因,楼主在仔细看看,就知道了。
过烧组织可以通过正火改善吗?我还是第一次听说呢!:lol 山推现在用的就是余热调质(淬火介质不清楚)
山推的外协锻造+余热调质采用的是油淬
一般余热调质采用油淬比较好,冷却速度低,工件内应力小,可减少开裂倾向。
但是,国外的企业采用的是PAG,只是控制好淬火液浓度就好。
不知道楼主的锻造温度是多少?(始端温度?终端温度?淬火时温度?)
补充一句:魏氏组织就是过烧的表现 我看了工件,22mm,16mm都敢用3%的PAG,胆大啊,至少5%
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