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[求助] 20CrMnTi 热处理后表面氧化,

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[LV.6]常住居民II

发表于 2025-12-22 14:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
非马组织超差,要求0.038,实测如图,补充热处理参数:强渗920+-5°,CP1.05%,保温850°,CP0.75%,淬火温度840°+-5°,淬火油温90°+-5°,回火180°+-5°,淬火搅拌速度1300转,热处理炉:易普森多用炉,淬火油科润468

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[LV.7]常住居民III

发表于 2025-12-22 14:40:58 | 显示全部楼层
你的意思是图中测量的数据超差吗?
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2025-12-22 15:16:15 | 显示全部楼层
gaoxiuzhe 发表于 2025-12-22 14:40
你的意思是图中测量的数据超差吗?

我们自己测没有超差,客户检测超差了,想知道是否这样测量
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2025-12-23 07:43:31 | 显示全部楼层
0.038这个要求随便做做都不会超的,你可以让客户把图片发给你看看,到底什么情况。正常就像你这么测的。
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[LV.6]常住居民II

发表于 2025-12-23 08:11:19 | 显示全部楼层
渗碳的时候用气体分析仪测一下炉内气氛就知道了
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[LV.7]常住居民III

发表于 2025-12-23 08:16:28 | 显示全部楼层
应该是不腐蚀情况下测,实际比你测的应该还要小
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2025-12-23 09:22:29 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-12-23 07:43
0.038这个要求随便做做都不会超的,你可以让客户把图片发给你看看,到底什么情况。正常就像你这么测的。 ...

问题找到了,热处理多用炉辐射管发现裂纹和孔洞,金相检验发现产品有脱碳,也确实,有的位置氧化超0.038
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2025-12-23 09:23:07 | 显示全部楼层
热处理金相 发表于 2025-12-23 08:16
应该是不腐蚀情况下测,实际比你测的应该还要小

热处理辐射管裂纹,孔洞,产品脱碳
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2025-12-23 09:32:49 | 显示全部楼层
热处理金相 发表于 2025-12-23 08:16
应该是不腐蚀情况下测,实际比你测的应该还要小

不腐蚀的情况下,我们也看了,500倍的,确实会小约0.006
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2025-12-23 09:35:55 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-12-23 07:43
0.038这个要求随便做做都不会超的,你可以让客户把图片发给你看看,到底什么情况。正常就像你这么测的。 ...

经确认试样,在非马组织下,看到很多的次表面非马组织,超过10%,后续回复图片说明,现在有个头疼的问题是:我们返修后,表面发现混晶,有可能返修工艺不对。
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2025-12-23 11:28:01 | 显示全部楼层
余一泓 发表于 2025-12-23 09:35
经确认试样,在非马组织下,看到很多的次表面非马组织,超过10%,后续回复图片说明,现在有个头疼的问题 ...

   那就是了,设备漏 气严重,不光内氧化,表面都已经出来铁素体脱碳层了,这样子还是设备原因。
   至于返工混晶,可以先高温回火再返工。
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2025-12-23 13:44:49 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-12-23 11:28
那就是了,设备漏 气严重,不光内氧化,表面都已经出来铁素体脱碳层了,这样子还是设备原因。
   至于 ...

是的,已经是严重氧化了,而我们在返修的时候,没有经过高温退火,正准备试一下高温退火后再去渗碳,感谢回复,我们热处理经验还是不行
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2025-12-23 13:50:30 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-12-23 11:28
那就是了,设备漏 气严重,不光内氧化,表面都已经出来铁素体脱碳层了,这样子还是设备原因。
   至于 ...

看着头都大了 :( :(
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2025-12-23 13:53:15 | 显示全部楼层
返修后,表面晶粒

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[LV.8]以坛为家I

发表于 2025-12-24 20:24:01 | 显示全部楼层
是那个空心的硅碳棒加热管出现空隙了吗,这样炉外的氧气通过空隙进入炉内?
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[LV.6]常住居民II

发表于 2025-12-25 07:55:58 | 显示全部楼层
辐射管上发现裂纹和空洞,你们是怎么发现的,不会把每个辐射管都拆下来检查吧,这样搞,炉子起码要停一个星期,工作量太大了啊。
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[LV.6]常住居民II

发表于 2025-12-25 08:01:31 | 显示全部楼层
而且辐射管都是浇铸件,在上面发现小裂纹难度很大的,除非裂纹很大才容易被发现。我们每次更换多用炉辐射管都很麻烦的,辐射管使用一段时间就会变形的,搞不好还会把里面的加热管弄坏了。
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[LV.6]常住居民II

发表于 2025-12-25 08:04:46 | 显示全部楼层
我们用的也是易普森多用炉,辐射管贵的要死。
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2025-12-25 08:12:49 | 显示全部楼层
xinht 发表于 2025-12-24 20:24
是那个空心的硅碳棒加热管出现空隙了吗,这样炉外的氧气通过空隙进入炉内? ...

是的,是发现连续做的试样出现表面脱碳,包括设定层深1.3,实际出来的产品才0.8,做出判定,发现辐射管泄露
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2025-12-25 08:13:08 | 显示全部楼层
ximenchunxue 发表于 2025-12-25 08:01
而且辐射管都是浇铸件,在上面发现小裂纹难度很大的,除非裂纹很大才容易被发现。我们每次更换多用炉辐射管 ...

是的,是发现连续做的试样出现表面脱碳,包括设定层深1.3,实际出来的产品才0.8,做出判定,发现辐射管泄露
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