建议:
1、检查沟道的R值是否合适。
2、检查沟道粗研磨时是否有烧伤。
3、检查油石的粒度、硬度、研磨压力等。
类似问题以前也遇到过。
apple 发表于 2013-1-3 14:12 static/image/common/back.gif
建议:
1、检查沟道的R值是否合适。
2、检查沟道粗研磨时是否有烧伤。
烧伤检测过了,没有问题,
砂轮油石的粒度一直没有变。
不知道你们当时遇到这个问题是如何解决的?
刘武乐 发表于 2013-1-3 14:17 static/image/common/back.gif
烧伤检测过了,没有问题,
砂轮油石的粒度一直没有变。
不知道你们当时遇到这个问题是如何解决的?
检查粗研磨表面的粗糙度,超精磨油石是一个自修正的过程,研磨此类工件需要油石的脱粒要好,否则基体组织结晶马氏体的硬度偏高,是很难修正的。
刘武乐 发表于 2013-1-12 11:50 static/image/common/back.gif
我这那一批材料加工完了,最近没有出现,至于具体原因没有找到。
刘工:看到你在论坛上给我加了分,那我也帮你解决一下技术问题,做个回报吧。
“轴承套圈超精研后发亮,深度下不去”和热处理有一点关系,但可以通过磨加工参数调整解决
应该从以下几方面进行解决
1、查一下,脱碳层和贫碳层有多少?打洛氏硬度没有用的;
2、检查一下油石或珩磨条的匹配,要想磨削量大,油石可以选软一点
3、珩磨油的选择很重要,例如:润滑性过好,也会打滑,超不下去,可以通过选择合适的超精油。
4、超精机震荡频率可以调整,包括磨削量也可以调整
4条里面,油石和超精磨油又是最重要的,这2项又是中国的短板。举个小例子,在舍弗勒使用的进口的超精磨油,拿到许多民营企业就不能用,因为润滑性好,所以产品光洁度高。在舍弗勒、SKF要超2、3道的工作量,在民营企业往往一道就要完成。
金刚石珩磨条的大量运用,国产大部分还是油石。所以在油石的选型上很有讲究。
你是什么厂啊? 如果还不清楚,技术问题可以私聊。
武乐你那边的情况解决没,我这边现在又有型号出现类似的问题,超两次都超不进去,材料也检测说是好的问题解决不了!
xhtybf 发表于 2012-12-25 17:43 static/image/common/back.gif
钢管的!我们在判断是否与材料的应力有关,我们又回火了一次,现在在实验,明天结果就能出来了!
我也在做试验,重新淬火,然后再回火,到时候结果分享一下。呵呵
你们也遇到这个问题了?
这个问题继续求助中,并且目前在做实验?结果出来了和大家分享一下。还请有经验的高手帮助分析一下。
刘武乐 发表于 2012-12-29 13:45 static/image/common/back.gif
不知道你那里的结果出来咋样,我这里的我拿了15各产品随同型号产品重新淬火,回火后依然发亮,问题没有解 ...
我的情况一样,我我拿了400只2次回火(还是沟磨过的),也是发亮,多砂轮花!我寄过去鉴定钢材的材质!估计结果快出来了!我们现在的这个物料都是分两次超精的,有是有效果,但效率太低了!
xhtybf 发表于 2012-12-29 14:03 static/image/common/back.gif
我的情况一样,我我拿了400只2次回火(还是沟磨过的),也是发亮,多砂轮花!我寄过去鉴定钢材的材质!估 ...
我们目前也是挑出来2次超精,效果会略好,但是2次超精后效果还是与正常物料有差别。
希望可以共享试验的结果,我这里也会继续试验。
你那里是批量的的发亮吗。400只满多的。
你那个洛氏硬度检不出来,要镶嵌成试块检测维氏硬度。
你是人本哪个厂的?
xhtybf 发表于 2012-12-25 17:43 static/image/common/back.gif
钢管的!我们在判断是否与材料的应力有关,我们又回火了一次,现在在实验,明天结果就能出来了!
不知道你那里的结果出来咋样,我这里的我拿了15各产品随同型号产品重新淬火,回火后依然发亮,问题没有解决。
根据我的经验,是工件硬度不够,太软,砂轮磨不动。建议检测维氏硬度,和表面脱贫碳情况。
间奏曲 发表于 2012-12-29 13:57 static/image/common/back.gif
根据我的经验,是工件硬度不够,太软,砂轮磨不动。建议检测维氏硬度,和表面脱贫碳情况。
你好,该材料的硬度为62~63HRC ,是正常的,我印象中套圈硬度不足的话超精发暗,不会发亮,至于脱贫碳检测时没有发现,是一批物料中部分发亮,不是全部这样。
刘武乐 发表于 2012-12-29 14:17 static/image/common/back.gif
你们有没有送技术中心检测一下?
没有我是寄给湖州检测的!那边有钢材检测的!
间奏曲 发表于 2012-12-29 14:08 static/image/common/back.gif
你那个洛氏硬度检不出来,要镶嵌成试块检测维氏硬度。
你是人本哪个厂的?
好的,谢谢您的指点,我回去检测一下试试的。
刘武乐 发表于 2012-12-29 14:07 static/image/common/back.gif
我们目前也是挑出来2次超精,效果会略好,但是2次超精后效果还是与正常物料有差别。
希望可以共享试验的 ...
我们是批量的,可能还是与钢管的材质有关,以前的钢管厂家生产的一直都没出问题,由于有裂纹,换了一个钢管厂家就挂掉了,现在只能等钢材那边检测是什么情况了!
xhtybf 发表于 2012-12-29 14:15 static/image/common/back.gif
我们是批量的,可能还是与钢管的材质有关,以前的钢管厂家生产的一直都没出问题,由于有裂纹,换了一个钢 ...
你们有没有送技术中心检测一下?
microsoft 发表于 2012-12-25 15:57 static/image/common/back.gif
“轧制时保温时间过长,是碳及合金元素固溶太多,生成隐晶马氏体高硬度颗粒较多”这句话,能否解释一下? ...
“轧制时保温时间过长,是碳及合金元素固溶太多,淬火后生成隐晶马氏体高硬度颗粒较多,应该这样理解。
刘武乐 发表于 2012-12-25 16:02 static/image/common/back.gif
“轧制时保温时间过长,是碳及合金元素固溶太多,淬火后生成隐晶马氏体高硬度颗粒较多,应该这样理解。
轧制后要经过球化退火的,碳化物重新聚集在铁素体基体中,跟轧制后溶入碳化物较多根本没关系。再说,轧制后的组织也是片状珠光体组织,何不说成碳溶入片状珠光体较多?
还不如这样说:淬火保温时间过长,温度过高,碳及合金元素固溶太多,淬火后生成隐晶马氏体高硬度颗粒较多。何必绕来绕去?
microsoft 发表于 2012-12-25 16:13 static/image/common/back.gif
轧制后要经过球化退火的,碳化物重新聚集在铁素体基体中,跟轧制后溶入碳化物较多根本没关系。再说,轧制 ...
高见呵呵:handshake
不知道你在生产中遇到过这样的情况吗?请多多指教