这个我就有疑问了,强度和硬度有个对应关系,硬度合格了,强度不合格了,这不合理啊
wahg 发表于 2013-8-9 16:07
回火时间不足,淬火加热2.5小时,回火时间3.5小时可能嫌短。你延长因火时间到5小时试试。
谢谢,我也觉得回火时间有点短,使得中间没有回够
hexiaowei1530 发表于 2013-8-9 16:11
这个我就有疑问了,强度和硬度有个对应关系,硬度合格了,强度不合格了,这不合理啊
强度和硬度是有关系,但硬度低了,强度也会降低,我升了3℃回火温度,硬度整体下降了点。抗拉由1030降到1000,屈服由920降到881。性能都偏下限了。这样的话不能保证每个产品的性能都满足要求了。
wusheng 发表于 2013-8-9 16:48 static/image/common/back.gif
强度和硬度是有关系,但硬度低了,强度也会降低,我升了3℃回火温度,硬度整体下降了点。抗拉由1030降到1 ...
可能是你们性能范围控制得太窄了,按说不该产生你说的这个问题,正常情况下,硬度合格了,强度肯定就在范围内
从硬度趋势上看,两边的硬度低,心部硬度高,应该是回火不均匀。
如果排除硬度检测因素,则可把回火温度降低一点,把回火时间延长。
以上只是个人意见,仅供参考。
看了你的零件装炉方式以及热处理工艺,我猜想估计问题出在:1表面硬度略低于心部硬度,说明出炉淬火操作时,时间上面有所耽搁,导致零件表面温度淬火前下降较快。这个也只是我的猜想,具体你可以拿一件装在中间一点的零件来检查一下,看看硬度是否差异较大。如果证实是这个问题,可以在零件装炉时,胎具表面加上一个保温罩,将零件罩住,让零件淬火时,尽量减少表面跟心部的温度差。如果这样操作的V话,还可以适当提高一点回火温度。2回火时间有点短,可适当延迟一点,使零件硬度更加均匀。个人意见,仅供参考。
510355098 发表于 2013-8-10 11:14
看了你的零件装炉方式以及热处理工艺,我猜想估计问题出在:1表面硬度略低于心部硬度,说明出炉淬火操作时, ...
谢谢,第一种可能应该没问题,因为我们的炉子淬火油就在工件下面,到温工件直接下去,全自动的,人只要按控制按钮操作。您说的第二种倒是有可能
这个问题不要争了。
主要问题在淬火油上,别的先别管。
现场解决的话,把搅拌开最大。
然后取油送检,现在可能的原因有两个:一个是油中有水,一个是油特性温度低了。
所以查一下含水量和油冷却曲线。另外送检一回不容易,其它捎带着查查也行。
我倒是觉得这种石油转杆接头,你首先要保证你材料本身的准确性,4137虽然是国外牌号,但是你材质这个东西是好的,工艺正确,其它条件正常,一般来说不太会出现均匀特别大的波动,但是你上述列出来的数据硬度的差距并不是很大,但是要改善它就需要各方面配合,首先温度的均匀性和准确性,油品的冷却速度,其实你这个是已经接近油品出来的极限值,是50还是多少我搞不清楚,从材质的淬透性讲,已经到极限了,只有通过搅拌来改善了,当然油品冷却速度越快,对于你来说越好,你前面提到要改到30频率,其实我想,搅拌快了会带入气泡,有一定道理,但是对于你这个超过45mm壁厚的工件,搅拌频率快点好,另外一个就是油品温度的控制,快速油一般50-60就行了,不能高,油温一定控制住,这个是个什么概念呢,就是连续生产时,每次的淬火前油温控制在50-60度,至于你要求的高均匀性,还需要你现场做很多工作,期待你分享你整改后的结果!:D个人愚见,供参考!
qibao9891 发表于 2013-8-10 13:43 static/image/common/back.gif
这个问题不要争了。
主要问题在淬火油上,别的先别管。
谢谢指导。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
tomcat1970 发表于 2013-8-11 14:01 static/image/common/back.gif
我倒是觉得这种石油转杆接头,你首先要保证你材料本身的准确性,4137虽然是国外牌号,但是你材质这个东西是 ...
1.材料绝对没问题,是兴澄的料。
2.你说的油温的问题,我去问了下操作工。他们说当工件下油淬火时,油温都能最高能升到90度。有的时候下批淬火,油温还没降到60度,在62度时也有开始淬火的。不知道这样有什么问题吗?
wusheng 发表于 2013-8-6 11:20 static/image/common/back.gif
两个硬度环是同一个工件上取下来的
这是硬度高,要改回火温度也是要升高一点!
首先需要明确一下,如果是用里氏硬度计打的话,误差在10HB是完全可能的,所以数据值必须考虑。其二回火总时间和装炉量,装炉方法关系很大。解决方法,首先在原温度下增加回火时间。如无效,再提高回火温度。
本帖最后由 龙游河边人 于 2013-8-12 09:08 编辑
wusheng 发表于 2013-8-7 14:19 static/image/common/back.gif
二组数据是同一个工件上取下来不同位置的,位置肯定跟原工件保持一致。工件壁厚大概在45mm左右。一个单重 ...
如果淬透性足够,由于回火时热量是通过传导进去的,如果传导时间是半小时,那表面相当于多回火半小时,何况还有回火时间不足导致的心部温度偏低的问题,所以表面偏低是正常的。
这样的零件锻造了没?
龙游河边人 发表于 2013-8-12 08:59
首先需要明确一下,如果是用里氏硬度计打的话,误差在10HB是完全可能的,所以数据值必须考虑。其二回火总时 ...
布氏硬度机打的,数值肯定无误差,拿标块校过。
竹林风 发表于 2013-8-12 09:37
这样的零件锻造了没?
经过锻造的。。。。。。。。。。。。。。。。
lz有没有磨个金相看看呢?
延长因火时间到6小时试试。
表面低可能是外表面光洁度不好,造成淬火硬度不高,因此要提高外表面的光洁度,我个人认为你的这个活干的已经很不错了,加油哦~~~~~~~~~~