暗香无痕 发表于 2015-10-17 20:37:20

为何渗不进去????

求助:20#钢渗碳,渗层要求0.45--0.65mm。工艺:强渗900度。时间240分,碳势1,0%,自然降温扩散到820度碳势0.8%,淬火。180度回火,硬度法检测渗层在0.3--0.4.不合格。下一炉更改工艺。强渗温度改920.时间不变,回火温度不变。碳势不变,检测结果渗层还是0.4mm,请问各位,这是怎么回事?温度变化那么大,为何渗层没有变化???

孤鸿踏雪 发表于 2015-10-19 09:57:47

暗香无痕 发表于 2015-10-18 14:22
感谢各位!碳势应该没有误差,氧探头是新的,我们不看金相组织。只用硬度法测渗层,同样材料,同样碳势,同 ...

你这个问题可能出在淬油了,应该淬水的!你不妨拿你的产品重新加热后淬入盐水,再用硬度法检查有效硬化层深度,看看结果如何?

伯龙马 发表于 2015-10-18 17:51:57

你的零件有效厚度是多少?该钢淬透性很差,一旦冷却速度不足够,虽然渗碳层深度够了,则会导致淬硬层达不到要求

巡洋舰 发表于 2015-10-17 23:21:52

碳势低了。。设1.3试试

暗香无痕 发表于 2015-10-17 21:39:28

这个好像不是关建,温度提高了那么多,渗碳,温度最关键啊,

会飞的蚊子 发表于 2015-10-17 21:13:52

应该是扩散时间短了

cnszgong 发表于 2015-10-17 22:20:01

首先检查设备(渗碳炉和回火炉)的控制精度(碳势和炉温),检测淬火介质的冷却速度。

孤家寡人 发表于 2015-10-18 00:30:06

碳势太低,表面积聚的碳浓度不足以扩散到更深的位置

lpx 发表于 2015-10-18 06:12:41

炉子不漏气的情况是碳势太低了。

sudenzhi 发表于 2015-10-18 10:18:53

炉内实际碳势偏低,用定碳片测试炉内碳势再作相应调整。

椒江老庞 发表于 2015-10-18 10:27:57

不要用硬度法检测,看看金相。

伯龙马 发表于 2015-10-18 11:20:59

如4楼所述关键在碳势和温度方面

pangxingt 发表于 2015-10-18 12:00:42

温度调整后没有变化,主要就得调整碳势控制了。建议先查查炉温是否正常。

暗香无痕 发表于 2015-10-18 14:22:58

感谢各位!碳势应该没有误差,氧探头是新的,我们不看金相组织。只用硬度法测渗层,同样材料,同样碳势,同样900度强渗。强渗时间290分。渗层可达0.7mm,没有办法解释了!

暗香无痕 发表于 2015-10-18 14:25:34

丰东多用炉。使用一年多。没有测过炉温均匀性,淬火油没有测过,不过经常添加。是超速淬火油

cnszgong 发表于 2015-10-18 14:32:54

暗香无痕 发表于 2015-10-18 14:25
丰东多用炉。使用一年多。没有测过炉温均匀性,淬火油没有测过,不过经常添加。是超速淬火油

零件从出炉到淬火入油的时间一样吗?

巡洋舰 发表于 2015-10-18 16:52:18

暗香无痕 发表于 2015-10-18 14:22 static/image/common/back.gif
感谢各位!碳势应该没有误差,氧探头是新的,我们不看金相组织。只用硬度法测渗层,同样材料,同样碳势,同 ...

如你所述,你还是要金相看渗层。可能你渗层够了,但淬火冷却不行,产品的硬度一样上不去。从你这次说的工艺制程看,应该是淬火问题。

13003787791 发表于 2015-10-18 17:04:34

若中间产品硬化层低是淬火问题,

暗香无痕 发表于 2015-10-18 21:16:53

产品是轴类,直径15mm左右,长度150mm,20#钢淬透性不好,我们对心部硬度要求是不高于HV300,合金钢就有点麻烦了。超速油的冷速在110左右,因为我没有看到油品的检测报告,估计特性温度应该在630以上吧。从这个角度看,冷却应该不会有太大的问题吧?

暗香无痕 发表于 2015-10-18 21:22:32

对了,产品淬火后硬度在60 --63之间,也属正常范围。设备没有故障,加热室出料淬火时间差不多的,基本没有差别
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