40Cr螺栓M27所碰到的难题
请教诸位老师。小弟接触的40cr螺栓M27x285,牙纹长度接近100,中杆部位有挤压凸轮,凸轮直径为50,厚度15。要求机械性能【产品试棒拉伸断裂要求位于凸轮位置】:抗拉强度大于837 屈服强度大于630 延伸率大于12%端面收缩率大于52%。
我使用的是姑苏的网带设备【水线】,试样做了不下十次,效果均不理想。今天的三根样品抗拉分别为850、838、819,屈服分别为755、735、718,延伸为15%、15%、13.7%,端面收缩为57%、56%、53.4%。明显,第三根样品抗拉强度不合格,且塑性也不高。
这次,我的热处理加热温度为840840820 网带行走95分钟,淬火出来螺栓表面HRC54---56,螺牙心部HRC45,螺牙1/4部位HRC48----51.水溶液浓度放低在3%。【冷却应该不成问题】回火温度615,网带行走120分钟。样品出来后螺牙心部HRC25---26,螺牙1/4处HRC27----29。
小弟在试的这产品因为造型比较奇特,螺杆上的凸圆是中频加热冲压一体的,试棒要求断在凸圆部位。小弟现在真的无能为力了。除了加热温度不敢再放高,其余在保温、冷却、各方面下足功夫,自认为都到位了,可还是失败。请教诸位老师,大大们帮小弟研究一下,拜谢加跪谢!
[ 本帖最后由 江南夜人 于 2008-11-26 18:19 编辑 ] 守在论坛上一个多小时了,真的急死人了。哪位好心的高工帮我研究一下工艺,是否还需要改进。 我们也常常做40CR材质的螺栓,M16-M32.就你所讲心部硬度只有45度,可能是材料有点问题。我们也有遇到过这种情况,我们一直用860度加热淬火,硬度不能全部淬出来,试用880,还是差一点,最后用900,OK。组织也没问题。就含CR的材料而言,淬火温度稍微高点是没什么影响的,而含锰高的材料正好相反。建议你用860度,水溶液6%-8%.再不行就用880度加热,860度淬火。
[ 本帖最后由 wpq 于 2008-11-5 09:28 编辑 ] 恩,不过冷速已经放的非常快了,我担心会不会裂开。 传一张图上来看看。 好的,先谢过汪工与三楼的高工,明天想法子去取个实物照片,然后上传上来。 图片上传来了,请大家过目。 不知组织是否正常。鉻钢最大的缺点就是有回火脆性,你可以在螺栓回火出来马上水冷。 估计热锻之后要正火细化组织,才能达到你的指标。
仅仅是指建议试验一下!不要盲目去增加工序。 提高淬火温度850-860,降低回火温度,保证最终心部硬度在30-35HRC,性能一定能达到. 回八楼的W工,到上大通用看过金相,没多大问题。另:我网带炉回火出来,后道有水槽,应该起到迅速水冷的目的。
[ 本帖最后由 江南夜人 于 2008-11-7 14:42 编辑 ] 回九楼汪工,我事先也考虑过热锻产品,在盐炉上也试过先正火细化晶粒随后调质,但是效果无改善。 谢十楼的朋友。不过降低回火温度保证心部HRC30——35的话,根据在下经验延伸与收缩恐怕很难达到。 860淬火580回火后清水冷却.毛坯热处理后再机械加工. 你的热处理工艺应该没有太大问题,检验锻后凸轮处圆角是否到达要求。 奇怪,楼主的那两根840的不是已经合格了吗?还在追求什么,大幅度超越?
我只谈一下我的思路,或许对楼主有帮助。分两步走:
第一步:满足性能指标。
这种既要强度又要塑性的工件,淬火时一定要尽量的增加淬硬层深度,这样才能在随后的回火中,以较低的回火硬度来保证整体的强度指标。而较低的回火后硬度又可以保证有足够的塑性指标。
具体的方法有很多。比如:提高淬火温度(如3楼);预冷淬火;提高冷速等等。如担心冷速过快淬裂,可考虑双液淬火。
第二步:满足断裂位置要求。
有两种方法可选。
一种是预制缺陷法。在预定断裂部位加工一个工艺浅槽。如果槽底形状得当,槽可能非常非常的浅,像普通的车刀刀痕。
另一种是降低强度法。如果第一步做好,强度将会有较大富裕,这样才能适当降低预定断裂部位的强度,满足断裂位置要求。
淬火时,预定断裂部位加阻冷装置,降低淬火后硬度。或者回火后,预定断裂部位加一次高频回火,再降一点硬度。或者降低锻造温度,造成凸圆处淬火后晶粒粗大。个人认为降低强度法难度太高,合格与不合格之间只有一线之差,批量操作时较难稳定。
另:心部硬度45说明即使淬火温度不升高,冷却上也大有功夫可下。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-11-8 00:17 编辑 ] 真诚感谢朋友们替拙愚共同研究产品。权因是外贸产品,要求非常严格,别说批量生产,但至少样品合格率要百分之百的。说实话,我是搞业务的,自签下这个单子,试验不下几十次,还真把我难倒了。而上线客户就等着我样品合格,立马批量生产。唉,是不是像国内的40CR,达不到这要求呢? 锻后抛丸去掉表面氧化皮,再用你的工艺试一下.
个人意见,不足为凭 如果条件允许的话可以更换材质,用35CRMO。 看到你的工艺和实际操作以后的机械性能结果,认为做的很不错了,如果想圆满一些,不妨降低10度的回火温度,你看看效果如何。