调质硬度问题
最近一直在车间处理调制的问题,说说和大家讨论材料45,尺寸 毛肧直径65*165 技术要求:调质处理 硬度220-250HB
工艺:850度淬火保温120分钟,580度回火保温200分钟 空冷
淬火后测量硬度50HRC以上,证明淬火基本合格
回火后测量硬度180HB左右,硬度比工艺要求低,不合格
问题:回火后硬度为什么如此低?
我怀疑是我们的回火炉温太高,比实际显示要高(仪表显示580度)【这个问题还没查明,正在调查】
回火硬度低还有其它原因吗?
知道的请指教 如果淬火硬度有50.那你从回火上找找问题吧.校校炉温.不防把回火温度再降降 说几点供参考:
1.估计你是用箱式炉调质,加热时间有70分钟即可.根据装炉方式和冷热炉装炉再稍微调整一下.
2.回火时间较长,也能降低硬度.根据装炉量,有2H就够了. 应是炉温高了。检查热电偶位置。
如果注意的话,操作工在出炉时会觉察到炉温异常。 我做的工艺为:淬火保温时间在80-90min之间,回火温度在520左右保温150min。回火温度要根据实际情况定。 回火时间短,硬度会高,回火时间长对硬度不会有太大影响,只是表面的脱碳、氧化层较深一些,测试硬度时最好打磨深一点在测硬度。
但是回火后180HB那有点太低了,要是炉温有问题,那温度的误差至少得有个50°,估计热电偶退出、控温系统控制误差较大等
再有就不得不怀疑你的淬火测定硬度有误。 降低回火温度就行了。 回火时间长短和硬度没有多大关系,看下回火炉的温度和偶是否正常,这个硬度区间是这个温度回火,不行就降低回火温度回下,保证硬度,我们也经常碰到按理论回火温度导致硬度不符合要求的,重新淬火后降低温度回火。
回复 7# dhzhou888 的帖子
降低温度可以吗?不同的温度不同的机械性能,不是单纯的追求硬度吧。
再说580°回火的硬度也不该在180HB吧
回楼上
降低温度可以,“不同的温度不同的机械性能”不一定对。他们的技术要求没有提机械性能。 可能是零件表面有脱碳层,造成检查硬度比实际零件硬度低,我们以前碰到过类似的情况。你可以将零件表面磨去0.1-0.2mm(即磨掉脱碳层)后再打硬度,这样打出的硬度相对来说准确些。
如果硬度还是低了,应降低回火温度,根据我们经验,540-560°回火1.5小时就可以了。
祝你好运! 同意脱碳层的说法! 如果淬火和回火检查的是同一个工件,硬度相差如此之大,应该是回火的问题。调正一下炉温即可。 保温时间长,造成脱碳的可能性也越大…
回复 1# angel-baby4 的帖子
LZ是以你所提的工艺首次做,就出现回火硬度低的问题还是做了几次回火硬度都低? 以下几点意见:1、首先确认一下硬度检测的准确。第一位要做的。切割后镶埋,研磨掉脱碳层,至少0.3mm。之后再用HV测试。
如果仅仅是因为硬度检验不准,找其他的原因也没用。
2、回火炉的温度校验。
3、适当提高淬火温度。 回火温度低一点。 回火较低硬度 重回,温度设低点 我认为580度的温度是不可能回到HB180的,建议你检查炉温是否准确,单纯的降低回火温度会引起一些副作用,影响今后生产的参数控制 第一炉回火之前先空炉升温,到温后均温半小时再装炉回火.以后的接着回火就可以.