wkee 发表于 2010-9-18 14:26:17

回复 20# heatingsun


    设备线圈老化感觉不太像,因为只用了五六天而已。要是这样就老化的话。那这中频淬火机也用不了多长时间!

huotaiqiang 发表于 2010-9-18 16:18:23

是经常性反复这样,还是偶尔一次得出的结论。

网络电压不稳也可以造成错觉。如果是有规律的变化个人觉得还是感应器的设计上问题

wkee 发表于 2010-9-18 16:28:15

回复 22# huotaiqiang


    是经常这样!所以给我的感觉就是感应器问题1

gongan2008 发表于 2010-9-19 10:18:11

冷却水温过高也会有这种现象,据楼主所说一天三班倒干活,我估计是冷却水温慢慢升高所致,总之,以上专家分析的都有一定道理。逐一排查,就能解决问题

137513784 发表于 2010-9-19 10:24:50

淬火液的温度是逐渐升高的,我看是淬火液问题

137513784 发表于 2010-9-19 10:27:11

要不就是中频机的问题,频率不稳

innopower 发表于 2010-9-19 14:42:11

查看频率和淬火冷却

毛毛的 发表于 2010-9-22 21:23:16

感应器效率降低所致,应考虑改进感应器设计。

txljh8 发表于 2010-9-22 22:40:57

感应器效率降低所致,应考虑改进感应器设计。
毛毛的 发表于 2010-9-22 21:23 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif


10楼
发表于 6 天前 13:06 | 只看该作者
本帖最后由 txljh8 于 2010-9-16 20:56 编辑

感应器效率降低所致,应考虑改进感应器设计。
助工所见略同!

wkee 发表于 2010-9-23 14:29:23

现在床子经常回流,是怎么回事?

jzybnzf 发表于 2010-9-23 15:57:08

学习了,专家说说吧

xw550823189 发表于 2010-9-23 15:59:23

回复 1# wkee


    根据经验,我认为感应器固定不好,批量生产的时候,零件和工件之间的磁场力很强,使得零件与感应器的间隙变大的缘故。
应对感应器有效加热面位置进行固定,保持其尺寸不变。

bhp1224 发表于 2010-9-23 16:32:13

现场生产本来就是连续的不应该是淬火液温度的问题,换个感应器也用不了多大会,淬火液温度也不会降下去,怎么会存在用几天温度升高的问题?
感觉还是功耗问题,连接处的氧化及冷却不足造成的感应器烧损

gongan2008 发表于 2010-9-30 09:01:58

哎呀,搞热处理这行。就得像个老中医,要切中要脉,才能对症下药

老热工 发表于 2010-10-2 00:11:06

本帖最后由 老热工 于 2010-10-2 00:13 编辑

这是由于中频加热频率变化引起的。说白了就是感应器(矽钢片发热老化)效率降低,引起振荡回路电感量变小,使中频振荡频率变高,透热深度变浅产生的。在刚开始看一下频率表再到最后看一下频率表高知道了。

qibao9891 发表于 2010-10-2 14:15:40

除楼上所述外,还可能是冷却水有问题。
冷却水硬度偏高,造成感应圈内结垢,引起感应圈散热不良温度升高。感应圈散热不良,也可能是硅钢片发热的诱因。
分别换新感应圈或硅钢片试试。

搬运工 发表于 2010-10-2 18:06:45

硅钢片烧损引起的.

显示器 发表于 2010-12-5 22:47:08

注意中频电源的频率是否发生变化了,对淬火变压器、感应圈、补偿电容做一些检查

17qqwzh 发表于 2010-12-6 12:00:39

我估计是你开机前清理了冷却系统,到了后面的时候由于出水孔堵塞导致冷却不足。下次硬化层浅的时候你通下出水口看看能不能改善。

wkee 发表于 2010-12-7 10:26:34

回复 35# 老热工


    频率表没有变化!应该不是频率问题!
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