windccj 发表于 2012-4-18 10:41:56

关于20MnCr5渗碳的疑问

产品:圆柱齿轮,厚20mm,材料20MnCr5,工艺:910℃ 1.05C% 100min-900℃ 0.85 100min-降780℃ 0.85 10min 出炉缓冷100min,再加热750保温20升820保温100min,碳势0.8,然后淬火。
结果:M A‘ 3级,碳化物3级,CHD:0.88.
技术要求:M A‘ <3级,碳化物1级,CHD0.6-0.9
怎么碳化物会超标呢?干了2炉都这样,是不是900降780时间太长,析出碳化物太多,再加热溶解的不充分

孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 17:49:46

    碳化物是否超标,以你提供的工艺判断,应该是不会超标的。但实际是否超标?最好是上传一份金相图片,让大家读见识见识,评判一下。

周建国 发表于 2012-4-18 18:37:14

对于齿轮类的渗碳淬火件,3级的碳化物应该可以使用的呀?

cnszgong 发表于 2012-4-18 18:48:20

好像20MnCr5的含Cr是比较高的。降780℃ 0.85 碳势====》氧探头还能测出碳势吗?

周建国 发表于 2012-4-18 19:25:11

cnszgong 发表于 2012-4-18 18:48 static/image/common/back.gif
好像20MnCr5的含Cr是比较高的。降780℃ 0.85 碳势====》氧探头还能测出碳势吗?

龚工:难道780度就没有氧势输出了!

孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 19:30:07

周建国 发表于 2012-4-18 18:37 static/image/common/back.gif
对于齿轮类的渗碳淬火件,3级的碳化物应该可以使用的呀?

    按照QC/T,碳化物1~4级即为合格,但是,现在有些顾客由于一些特殊要求,所以,人家要求Cm<3级或Cm≤3级并非过分。

cnszgong 发表于 2012-4-18 19:30:43

周建国 发表于 2012-4-18 19:25 static/image/common/back.gif
龚工:难道780度就没有氧势输出了!

回周公:
   780度有氧势输出、但仪表显示的碳势基本上是假碳势,因为氧探头在炉温低于820度以后,一般其氧电势虚的。

周建国 发表于 2012-4-18 19:34:15

cnszgong 发表于 2012-4-18 19:30 static/image/common/back.gif
回周公:
   780度有氧势输出、但仪表显示的碳势基本上是假碳势,因为氧探头在炉温低于820度以后,一般其 ...

我们也曾经用过790度的淬火温度碳势0.8,没有发现什么不正常的呀!

cnszgong 发表于 2012-4-18 19:37:31

周建国 发表于 2012-4-18 19:34 static/image/common/back.gif
我们也曾经用过790度的淬火温度碳势0.8,没有发现什么不正常的呀!

:handshake 有没有实际用定碳片实际定过碳?

孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 19:37:50

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-4-18 19:38 编辑

cnszgong 发表于 2012-4-18 19:30 static/image/common/back.gif
回周公:
   780度有氧势输出、但仪表显示的碳势基本上是假碳势,因为氧探头在炉温低于820度以后,一般其 ...

    “780度有氧势输出、但仪表显示的碳势基本上是假碳势,因为氧探头在炉温低于820度以后,一般其氧电势虚的”。
    为什么?有和理论依据?能否解释一下?

周建国 发表于 2012-4-18 19:39:41

cnszgong 发表于 2012-4-18 19:37 static/image/common/back.gif
有没有实际用定碳片实际定过碳?

不好意思龚工,没有定过,但是产品处理后没有问题!至于楼主的问题为什么会出现,应该和他自己讲诉的原因有关!

cnszgong 发表于 2012-4-18 20:18:32

孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 19:37 static/image/common/back.gif
“780度有氧势输出、但仪表显示的碳势基本上是假碳势,因为氧探头在炉温低于820度以后,一般其氧电 ...

回杨工:
      其实个人并没有理论上的依据、个人只是在800度时 进行过定碳验证,发现定碳结果和仪表显示碳势并不一致。另外碳势曲线也偏高。:handshake

孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 20:21:44

cnszgong 发表于 2012-4-18 20:18 static/image/common/back.gif
回杨工:
      其实个人并没有理论上的依据、个人只是在800度时 进行过定碳验证,发现定碳结果和仪表显 ...

    这个结论是否可靠,需要多次验证!:lol

cnszgong 发表于 2012-4-18 20:22:59

周建国 发表于 2012-4-18 19:39 static/image/common/back.gif
不好意思龚工,没有定过,但是产品处理后没有问题!至于楼主的问题为什么会出现,应该和他自己讲诉的原因 ...

个人见解 790度的淬火温度碳势0.8 、应该是设置的富化气打开温度高于790度才不至于在此温度下继续向炉内继续注入富化气的结果。估计790度时炉内只有载体气注入。:handshake

windccj 发表于 2012-4-18 20:25:14

孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 17:49 static/image/common/back.gif
碳化物是否超标,以你提供的工艺判断,应该是不会超标的。但实际是否超标?最好是上传一份金相图片,让 ...

我得空拍照片上传,又干了一炉今天却合格了,碳化物1级,是不是我主任把淬火碳势降了0.04,时间加了20分钟,杨工是否有用?

cnszgong 发表于 2012-4-18 20:26:03

孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 20:21 static/image/common/back.gif
这个结论是否可靠,需要多次验证!

杨工:我第二炉上次说的材料的渗碳金相结果明天就要出来了。最迟后天会检验实际产品的表面硬度。:handshake

周建国 发表于 2012-4-18 20:26:13

cnszgong 发表于 2012-4-18 20:18 static/image/common/back.gif
回杨工:
      其实个人并没有理论上的依据、个人只是在800度时 进行过定碳验证,发现定碳结果和仪表显 ...

其实我们现在使用的氧探头的说明书上有介绍,在探头内阻检测时的最低温度在800度,低于800度是否因其温度低会影响气氛的分解,而带来炉内实际碳势与显示值之间的偏差加大!

cnszgong 发表于 2012-4-18 20:27:48

windccj 发表于 2012-4-18 20:25 static/image/common/back.gif
我得空拍照片上传,又干了一炉今天却合格了,碳化物1级,是不是我主任把淬火碳势降了0.04,时间加了20分钟 ...

不知道你的定碳结果怎么样?
这个材料的合金系数 大概是1.12

cnszgong 发表于 2012-4-18 20:30:30

周建国 发表于 2012-4-18 20:26 static/image/common/back.gif
其实我们现在使用的氧探头的说明书上有介绍,在探头内阻检测时的最低温度在800度,低于800度是否因其温度 ...

有这个可能、况且有碳控系统的话、一般设置富化气打开温度在820度以上,在820以下一般平衡空气都不会有任何动作。

windccj 发表于 2012-4-18 20:35:39

周建国 发表于 2012-4-18 18:37 static/image/common/back.gif
对于齿轮类的渗碳淬火件,3级的碳化物应该可以使用的呀?

可是周工,技术要求碳化物1级啊,对方是个外企要求严格
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