纯净水 发表于 2012-8-29 12:17:50

4140离子氮化 480℃保温5h 540℃ 保温10h 达不到要求深度0.13mm大于等于380HV

4140离子氮化480℃保温5h540℃ 保温10h 达不到要求深度0.13mm大于等于380HV

如上所述客户要求在0.13mm处的硬度大于等于380HV 可是实际做出来的0.1mm处只有340HV求助各位高工


    采用的工艺是
                         480℃保温5h540℃ 保温10h
             保温时,通的气氛是直通NH3 500ml/minN2 500ml/minCO220ml/min

                     升温的时候只通N2


   已经连续做失败3炉了   装炉的时候一炉装七个套筒高大概在0.6m 直径0.2m


检测结果表面硬度 有400HV到500HV   


同时, 做的4130离子氮化   采用相同的工艺做出来的却是合格的380HV=0.24mm

          请问这是怎么回事??????????????


麻烦各位高工 帮我想想办法改改工艺吧

qidian 发表于 2012-8-29 13:15:21

如上所述客户要求在0.13mm处的硬度大于等于380HV 可是实际做出来的0.1mm处只有340HV求助~
就目前你的结果来看~~给你个建议温度高硬度会低渗速加快~温度低呢硬度提高而渗速变慢~·建议用121.123.212的办法自己调整

孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 14:17:40

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-8-29 15:51 编辑

看看这个技术要求(老杨还不是一样把它搞定了:lol)   
   齿圈3(839106)(42CrMo)(原图为34 CrMo4V)
   (1)调质:830~980MPa
   (2)渗氮:表面硬度:620~720HV1
      渗层硬度分布:Nht(0.30):480HV1
                   Nht(0.60):320HV1

qidian 发表于 2012-8-29 15:40:39

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-8-29 15:51 编辑

孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 14:17 static/image/common/back.gif
看看这个技术要求(老杨还不是一样把它搞定了)   
   齿圈3(839106)(42CrMo)(原图为34 CrMo4V ...

(1)调质:830~980MPa
   (2)渗氮:表面硬度:620~720HV1
      渗层硬度分布:Nht(0.30):480HV1
                   Nht(0.60):320HV1
一炉做出来的:funk:

孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 15:52:22

qidian 发表于 2012-8-29 15:40 static/image/common/back.gif
(1)调质:830~980MPa
   (2)渗氮:表面硬度:620~720HV1
      渗层硬度分布:Nht(0.30):48 ...

   这是一个产品,做了很长时间的,怎么可能一炉?

qidian 发表于 2012-8-29 15:59:21

孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 15:52 static/image/common/back.gif
这是一个产品,做了很长时间的,怎么可能一炉?

:Q 我以为是一炉呢:lol 害的我有跑回去看你以前的接http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=49246&extra=&page=22你是不是还有更猛的什么绝招~~~

孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 16:04:40

qidian 发表于 2012-8-29 15:59 static/image/common/back.gif
我以为是一炉呢 害的我有跑回去看你以前的接http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...

    我这个产品技术要求是不是比楼主的猛N倍?

qidian 发表于 2012-8-29 16:10:07

楼主是在研究中 :victory: 研究方向找到了说不定盖过(老杨)的话;P   有点猛我从07年后就没氮化过如果我要是一直氮化发生的意外后果你想想:$

纯净水 发表于 2012-8-29 17:59:10

qidian 发表于 2012-8-29 13:15 static/image/common/back.gif
如上所述客户要求在0.13mm处的硬度大于等于380HV 可是实际做出来的0.1mm处只有340HV求助~
就目前你的 ...

121.123.212的办法

         这是什么什么办法???

qidian 发表于 2012-8-29 18:14:53

看看我6楼连接研究下杨工的氮化工艺会明白的;P

纯净水 发表于 2012-8-29 18:16:57

孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 14:17 static/image/common/back.gif
看看这个技术要求(老杨还不是一样把它搞定了)   
   齿圈3(839106)(42CrMo)(原图为34 CrMo4V ...

       杨工这个工艺是在哪一楼啊??    没找到。。

          该用 多高的温度多长的时间啊??


            我用的是辉光离子氮化炉   以前用540保温10小时 做过一次 而且达到要求了通的气氛 是 N2 500ml/min
NH3 500ml/minCO2 50ml/min做出来检验结果是HV380=0.17 符合要求。

            但是后来用了相同的工艺,做的却不合要求啦HV380=0.09差了不少。

纯净水 发表于 2012-8-29 18:18:54

qidian 发表于 2012-8-29 18:14 static/image/common/back.gif
看看我6楼连接研究下杨工的氮化工艺会明白的

老大那里面四五百个工艺你起码告诉我在哪一楼啊??!!   :'(

cuicui1062 发表于 2012-8-29 18:19:25

孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 15:52 static/image/common/back.gif
这是一个产品,做了很长时间的,怎么可能一炉?

这个技术要求高吗????

qidian 发表于 2012-8-29 18:22:52

纯净水 发表于 2012-8-29 18:18 static/image/common/back.gif
老大那里面四五百个工艺你起码告诉我在哪一楼啊??!!

静下心来慢慢看比较好只要看到和你要求相近的就慢慢琢磨 ~ 杨工的仔细用心揣测你就会有收获:lol

cuicui1062 发表于 2012-8-29 18:23:01

有时间,明天把我的曲轴氮化金相报告发给大家看看,42CrMo表面氮化650HV1太正常了吧,检查渗氮层时不就采用HV0.3吗?

cuicui1062 发表于 2012-8-29 18:23:47

本帖最后由 cuicui1062 于 2012-8-29 18:24 编辑

我的是∮3000*6000离子氮化炉,采用2段渗氮法

纯净水 发表于 2012-8-29 18:26:38

cuicui1062 发表于 2012-8-29 18:23 static/image/common/back.gif
有时间,明天把我的曲轴氮化金相报告发给大家看看,42CrMo表面氮化650HV1太正常了吧,检查渗氮层时不就采用 ...

   你们采用的工艺中是什么呢   我产品老做不合格
      

            保温多长时间多少度保温通的什么气氛呢   求助啊老大

孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 18:28:16

cuicui1062 发表于 2012-8-29 18:23 static/image/common/back.gif
有时间,明天把我的曲轴氮化金相报告发给大家看看,42CrMo表面氮化650HV1太正常了吧,检查渗氮层时不就采用 ...

    42CrMo氮化硬度做到650HV1当然算不得猛,但要做到600~650HV30应该算比较猛吧?
   
    另外,本主题的楼主要解决的不是表面问题,而是解决渗层一定深度处的硬度,你看到了吗?

纯净水 发表于 2012-8-29 18:28:24

qidian 发表于 2012-8-29 18:22 static/image/common/back.gif
静下心来慢慢看比较好只要看到和你要求相近的就慢慢琢磨 ~ 杨工的仔细用心揣测你就会有收获

   貌似里面用的气体氮化比较多哎明白你的好心   我今天晚上好好看!!

孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 18:29:34

纯净水 发表于 2012-8-29 18:26 static/image/common/back.gif
你们采用的工艺中是什么呢   我产品老做不合格
      



    看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67121&fromuid=31405猛的可以吧?:lol
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