在保证金相组织和变形的情况下,可以尝试
1、渗碳问题提高到930℃
2、强渗碳势提高到1.2
3、使用催渗剂
使用催渗剂一定要慎重,虽然它能很好的提高渗碳速度(一般在20%左右),但也有副作用。另外就是你们检测碳化物时主要查看的什么位置?一定要注意棱角处。
本帖最后由 天地苍狼 于 2015-6-1 18:50 编辑
cnszgong 发表于 2015-5-31 22:12
我觉得原工艺是看不到碳化物的工艺。
我检测过原工艺做的产品样块,少量条状、块状碳化物---因显微镜无法拍照,在此就不传照片了
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-1 11:49
这个样块的芯部硬度能代表产品的芯部硬度吗?
这不是自欺欺人,掩耳盗铃吗 ...
:( :L 您老批评得很对!我只能检测产品本体的硬度,样块硬度,深度及金相,毕竟太大件,切一个就大几千人民币。但我可以进一步增加样块尺寸啊!增加到与本体壁厚一样的尺寸就好了吧!
独语斜阑 发表于 2015-6-1 16:51
使用催渗剂一定要慎重,虽然它能很好的提高渗碳速度(一般在20%左右),但也有副作用。另外就是你们检测碳 ...
谢谢!暂时没考虑采用催渗剂
独语斜阑 发表于 2015-6-1 16:51
使用催渗剂一定要慎重,虽然它能很好的提高渗碳速度(一般在20%左右),但也有副作用。另外就是你们检测碳 ...
谢谢!暂时没考虑采用催渗剂
天涯浪子 发表于 2015-6-1 13:43
在保证金相组织和变形的情况下,可以尝试
1、渗碳问题提高到930℃
2、强渗碳势提高到1.2
谢谢!强渗碳势已经1.2,扩散0.85 ,但我暂时没给升高渗碳温度---怕组织粗大了,先慢慢改吧!已经缩短到21h.
独语斜阑 发表于 2015-6-1 16:51
使用催渗剂一定要慎重,虽然它能很好的提高渗碳速度(一般在20%左右),但也有副作用。另外就是你们检测碳 ...
另为我想请问一下:以你的经验,使用催渗剂和节约下来的时间比较,成本有所节约吗?
我现在的工艺图是这样的,但还是有很大的压缩空间,750--920升温速度有点慢了,已经略有提升。
我在想办法拍点金相图片,请各位老师给看看
天地苍狼 发表于 2015-6-1 18:49
谢谢!强渗碳势已经1.2,扩散0.85 ,但我暂时没给升高渗碳温度---怕组织粗大了,先慢慢改吧!已经缩短到2 ...
有兴趣的话!最好对比一下原工艺做的试块和现工艺做的试块的硬度梯度。
请问内孔加工余量有多大?
zengdehui 发表于 2015-6-1 20:54
请问内孔加工余量有多大?
内孔加工余量0.4-0.6mm
cnszgong 发表于 2015-6-1 19:03
有兴趣的话!最好对比一下原工艺做的试块和现工艺做的试块的硬度梯度。
谢谢您,也对比过,两者硬度梯度基本没差别。
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2015-6-2 16:36 编辑
天地苍狼 发表于 2015-6-1 18:43
您老批评得很对!我只能检测产品本体的硬度,样块硬度,深度及金相,毕竟太大件,切一个就大几千人 ...
呵呵,批评?岂敢啊!这个芯部硬度的检测,图纸或顾客有没有技术要求?
天地苍狼 发表于 2015-6-1 19:01
我现在的工艺图是这样的,但还是有很大的压缩空间,750--920升温速度有点慢了,已经略有提升。
这个时间压缩后,按照现有的工艺,产品实际检测的有效硬化层在什么范围?
天地苍狼 发表于 2015-6-1 19:01
我现在的工艺图是这样的,但还是有很大的压缩空间,750--920升温速度有点慢了,已经略有提升。
看到你把工艺的强渗碳势由原来的1.05提升到1.20,而只是在淬火均温时间段压缩了30分钟,改进后的工艺实际作出的产品有效硬化层比原工艺不仅不会减薄,而且会略有提高
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-2 16:51
看到你把工艺的强渗碳势由原来的1.05提升到1.20,而只是在淬火均温时间段压缩了30分钟,改进后 ...
有效硬化层不一定会有所提升的。在同等的加热和冷却条件下效硬化层甚至反而会有所下降的趋势。
cnszgong 发表于 2015-6-2 17:05
有效硬化层不一定会有所提升的。在同等的加热和冷却条件下效硬化层甚至反而会有所下降的趋势。
为什么呢?:o
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-2 17:07
为什么呢?
因为有个“渗层淬透性”的问题。