liuyong1201 发表于 2008-8-2 13:04:34

每次的淬火后硬度一样不一样你检查了没有?
回火炉的温度均匀性怎么样,你检查了没有?
现在材料的化学成分含量与以前的不大一样,一些化学元素都是下限,即使C有时也是下限,难道C的成本很高吗?

bleagle 发表于 2008-8-2 13:17:00

淬火后的硬度我抽查了好几次,差别不大。
回火炉好几台,从控温表显示数据来看,都是台车式箱式炉,两个区温度一样
元素成分有高有低,没有一定偏高或偏低的倾向

察哈尔汗 发表于 2008-8-2 16:32:28

如果设备工艺没有问题,只是纯材料原因引起的,可要小心了,哪天这个料就把人闪了。
这个27SiMn是铸件吗?

bleagle 发表于 2008-8-2 17:58:01

我正苦恼呢,工件都是直径380以上的大缸筒,工件的技术要求偏偏是调质,降低温度保住了硬度,检验不干了,说不是调质了。懒得搭理他们,总不能把货给干废了吧,他们又嘟嘟囔囔。]晕哟,真的怀疑是不是因为合金暴涨,钢厂是不是把某些微量元素给裁了,影响了回火稳定性。那把碳偏上限也行呀,搞得忒难做。

wind1.chen 发表于 2008-8-3 10:57:58

楼上各位说的都不错,我认为原始组织状态也是一个因素

rainman 发表于 2008-8-5 11:17:26

我正苦恼呢,工件都是直径380以上的大缸筒,工件的技术要求偏偏是调质,降低温度保住了硬度,检验不干了,说不是调质了。懒得搭理他们,总不能把货给干废了吧,他们又嘟嘟囔囔。]晕哟,真的怀疑是不是因为合金暴涨,钢厂是不是把某些微量元素给裁了,影响了回火稳定性。那把碳偏上限也行呀,搞得忒难做。


呵呵,看来现在社会就是这样了,理解!!!!!!万岁!!!!!

横笛吹雨 发表于 2008-8-11 23:03:49

如果设备、工艺都没有问题,还是按20楼建议再查一下Si含量吧,在回火过程中Si能溶解到ε-FexC,使ε-FexC稳定,增强材料的抗回火性。

cezjk 发表于 2008-8-11 23:35:02

一般在淬火后必需先打硬度.另外,你也要检查一下回火的温度.

bleagle 发表于 2008-8-13 13:35:28

27#    :如果设备、工艺都没有问题,还是按20楼建议再查一下Si含量吧,在回火过程中Si能溶解到ε-FexC,使ε-FexC稳定,增强材料的抗回火性。

谢谢提醒,我验证一下

wyb755 发表于 2008-8-13 23:09:45

楼主可否简述下你的热处理工艺及淬火介质?淬火介质是否存在老化或浓度发生变化?

bleagle 发表于 2008-8-14 13:30:06

工艺是标准的27SiMn热处理工艺,920淬火(手册上有),介质是水

花神 发表于 2008-8-17 13:16:55

回复 1# 的帖子

关键是热电偶的具体位置:)

bleagle 发表于 2008-8-17 22:08:09

我让仪表工查过,我自己也亲自看过,探出距离都可以

cfcjr 发表于 2008-9-23 12:35:14

与材料的成分和淬火方式有关

玉米清阁 发表于 2008-9-25 06:42:35

材料化学成分标准本来就是一定范围,那么各种热处理参数也是有一定范围的,具体参数现场调试!总不能热处理出了问题就怀疑材料有问题,听起来很玄乎!仅保留个人意见。

kenfence 发表于 2008-9-25 08:12:46

有可能,很多情况都是成份偏差较大!

山东小伙 发表于 2008-9-25 21:12:55

我们也出现这种现象,原因是现在的材料太差劲了。

suyiyi118 发表于 2008-9-25 22:58:12

我认为:
1,材料的成分差异
2,材料规格差异
3,环境差异

zcf-222 发表于 2008-9-26 16:03:30

应该是回火炉的炉温有变化,可以检查热电偶是否有问题,以及回火炉炉内的均匀性

cqcjr 发表于 2008-9-26 20:15:00

这和材料的成分和热处理工艺有关
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